您好, 访客   登录/注册

催化裂化装置首次实现开工不放火炬

来源:用户上传      作者: 刘勤 丁振海

  [摘 要]催化装置开工喷油阶段,由于干扰因素多,操作不稳定,沉降器顶压力由气压机入口放火炬控制。由于大量的富气组分直接排放至火炬系统进行燃烧,造成了大量物料的浪费和环境污染。为了保证清洁开工,重新编制了开工方案,实现了开工不放放火炬,达到了清洁生产、节能降耗的目的。
  [关键词]催化裂化、装置、开工 、火炬
  中图分类号:TE624.4;X742.01 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)17-0030-01
  1、概述
  锦州石化二套催化装置由中国石化北京设计院设计,年生产能力100万吨/年。本装置主要是提高原油加工深度、生产高辛烷值汽油、柴油及液化气的最重要的一种重油轻质化过程。目前,我国约有80%的汽油和33%的柴油来自于催化裂化工艺。催化裂化装置的清洁生产对整个炼油厂的环保清洁意义重大。中国石油锦州石化公司共有三套催化裂化装置,自建厂以来均未实现开工不放火炬。二套催化裂化装置于2013年7月2日开气压机,首次实现了开工不放火炬,既保证了清洁开工,避免了周围环境的污染,又其他催化装置今后开工不放火炬积累了经验。
  2、催化裂化装置常规开工
  按常规催化装置开工进料主要过程是当两器流化正常、分馏塔底油浆循环正常时,逐步向反应提升管喷油,喷油过程中反应压力先用分馏塔顶蝶阀控制直至全开,然后改用放火炬阀控制。所产生的富气全部排放至低压瓦斯管网,放火炬燃烧。再启动气压机运转,向稳定系统引富气冲压;待提升管进料正常后用蒸汽轮机转速控制沉降器压力,并关闭放火炬阀门,火炬熄灭。催化装置开工初期大量的富气直接放火炬燃烧,造成物料大量损耗,并且污染周边环境。
  3、催化裂化装置不放火炬开工
  3.1 前期准备
  为了实现开工不放火炬,公司生产处、车间在2012年初开始,对如何实现不放火炬进行了相关的准备工作,并组织车间相关人员对哈尔滨炼油厂、大庆炼油厂进行了有针对性的调研工作。并且,初步形成了符合二催化实际情况的操作指南:提升管喷油前,通过在分馏塔顶油气分离罐(R-201)内充瓦斯,来供给气压机介质,满足气压机开机介质的要求。通过气压机,将反应、分馏、吸收稳定三个区联通起来,从而实现在提升管喷油后,产品直接通过气压机压缩后,进入吸收稳定系统,并以产品的形式出装置,最终实现不放火炬的目的。
  针对开工不放火炬的目的,装置在2013年检修之间,车间领导多次组织相关人员开会研究,针对开工不放火炬可能会产生的问题逐一排查并解决,例如一旦瓦斯量不能满足气压机要求时,应该如何处理。用喷汽油来代替瓦斯等。经过多次讨论,最终确定了开工不放火炬的方案。
  3.2 设备改造
  为实现开工不放火炬,二催化装置进行了汽轮机调速器改造和SIS系统升级改造。
  3.2.1 汽轮机调速器改造
  二催化汽轮机已运行二十多年,调速系统原为机械调速。由于该机组运行年限较长,零件磨损,致使调速系统不稳定。为保证机组的安全可靠运行,为实现装置开工不放火炬,将机械调速系统改为电子数字式调速系统。取消原有系统上的机械液压调速器PG-PL及其附属设施,保留机械式超速跳闸装置、油动机错油门和速关阀,改造成先进的电子控制系统。
  电子控制系统提供4~20mA模拟信号给电液转换器。新增 AIRPAX 转速传感器7套,其中3套用于调速,3套用于超速保护,1套至现场转速表。
  汽轮机调速器系统改造完后,又对该调速器进行了静态试验,并最终确定了错油门的行程,后又多次进行了汽轮机单机调试,测试该调速器性能与稳定性,为开工不放火炬奠定了基础。
  3.2.2 机组SIS系统改造
  为保证机组的平稳安全运行,也为保证开工不放火炬安全平稳达到,对气压机的自保及控制系统进行改造完善,机组的控制系统由原DCS系统改为SIS系统控制。汽轮机调速器由原单卡改为冗余,提高了机组操作的平稳性。
  通过SIS系统改造,实现了气压机组的启动、停止顺序控制,使机组稳定工作于工作区;通过SIS系统改造,实现了气压机组的负荷控制,性能控制与防喘振控制;通过SIS系统改造,实现了气压机组的报警联锁逻辑、振动和位移监控、联锁停机等,为开工不放火炬气压机组的平稳运行提供了保障。
  3.3 制定开工不放火炬方案
  2013年6月27日二催化装置检修工作结束,装置在开工过程中首次实现了不放火炬。开工方案及主要控制参数如下:①拆除油气大盲板,反应加装催化剂后,气压机组开机的准备工作就绪,吸收稳定系统引瓦斯冲压至0.4 MPa。②气压机处于开机状态:入口闸阀全开,反飞动阀门全开,反应岗全开反飞动控制阀,出口闸阀全关。引蒸汽冲动汽轮机转子低速暖机,根据SIS系统升速曲线手动升速。形成反应-分馏-R-201-气压机-分馏的小循环。③此时反再系统开始两器流化,反应岗位视系统压力情况协调分馏岗位启用分馏塔顶各水冷和空冷。气压机入口小放火炬阀(φ300)依据沉降器压力控制开关幅度,瓦斯部分放火炬。⑤调速器升至转速6350r/min,同时关小气压机入口小放火炬阀(φ300),当气压机出口压力大于吸收系统压力时。联系分离岗,气压机准备并入吸收稳定全开气压机出口闸阀,瓦斯系统形成大循环。⑤反应岗喷油并入系统,实现开工不放火炬。
  3.4 开工不放火炬,实现清洁开工
  2013年7月2日,二催化装置按计划准备开气压机。与以往不同的是,曾经反应岗是先喷油再开气压机,气压机入口放火炬,这次是先开气压机,反应再喷油,气压机入口富气不放火炬。
  9:30R-201开始收汽油,11:15左右R-201开始收瓦斯,瓦斯向火炬置换,反应压力用φ800蝶阀控制,直到13:25瓦斯含氧分析达到开机条件。14:00左右气压机进行开机操作,全开气压机入口闸阀和反飞动,形成气压机入口-反飞动-入口的循环,气压机入口压力逐渐升高。
  通过SIS系统进行手动开机升速,蒸汽入汽轮机流程逐渐升高。当气压机转速达到3500r/min时,气压机出现喘振,外操及时联系主操作间。由于随着气压机转数的上升,瓦斯量满足不了要求,使气压机产生了喘振,气压机轴瓦振动产生较大波动,情况非常危险。16:11左右,车间果断采取了提升管喷汽油(6~10t/h)来代替瓦斯,气压机组喘振消失,振幅趋于平稳。由于与瓦斯相比,汽油形成油气后的组分,非常接近正常生产时,气压机压缩富气的组分,从而使气压机得到了良好的工况,使已经形成的喘振迅速消失。
  16:12左右,气压机出口压力大于吸收系统压力后,全开气压机出口闸阀,气压机瓦斯并入吸收稳定系统,反应岗具备喷油条件喷油。气压机开机完毕,实现开工不放火炬。
  综上,气压机调速器状态决定了整个气压机的运转状态。喷汽油,是保证气压机升速过程消除喘振的关键。瓦斯只是一个过程介质。无论是喷汽油还是喷原料油,一定要缓慢,以便气压机调速器能跟住介质量的变化。
  4、结论
  实践结果表明,在保证催化装置整点、安全、平稳完成开工任务条件下,解决了开气压机前富气直接排放火炬、造成环境污染、浪费资源的问题,实现彻底消灭催化装置开工放火炬现象。通过此举,节约富气近100吨,获得效益近50万元,同时大量减少了CO2的排放量,减轻了对周边环境的污染,同时还减少了噪声的产生,其社会和环境效益巨大。
  参考文献
  [1] 马伯文,《催化裂化装置技术问答(第2版)》,中国石化出版社,352-359.
  [2] 杨再鹏,清洁生产理论与实践[M],北京:中国标准出版社,2008:78―79.
转载注明来源:https://www.xzbu.com/1/view-6637762.htm