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循环流化床机组优化运行调整探讨

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  摘 要:锅炉作为燃料加工和实现化学能和热能的连续转换的首要环节,它的燃料消耗量极大,因此其运行的优劣对火电厂运行经济效益影响极大。由于锅炉在火电厂生产中的重要性和对火电厂运行的经济性,因此火电厂技术人员对火电机组优化运行调整进行深入发研究,下文首先概述DGJ480/13.73-II5型循环流化床锅炉,再分析锅炉方面影响全厂经济性的因素,最后从锅炉运行指标入手,探讨如何机组优化运行调整。
  关键词:循环流化床机;优化运行;运行调整
  中图分类号:TK229文献标识码:A文章编号:
  
  
  1.锅炉概述
  广西百色银海发电有限公司DGJ480/13.73-II5型循环流化床锅炉是东方锅炉工业集团有限公司(华西能源股份有限公司)设计制造的480t/h等级的循环流化床锅炉,与150MW等级汽轮发电机相匹配,可配合汽轮机定、滑压启动和运行。
  该锅炉为单汽包、自然循环、循环流化床燃烧方式。锅炉主要由一个膜式水冷壁炉膛,两台汽冷式旋风分离器和一个由汽冷包墙包覆的尾部竖井(HRA)三部分组成。炉膛内布置有屏式受热面:六片屏式过热器管屏、四片屏式再热器管屏和四片水冷蒸发屏。锅炉共布置有六个给煤口和三个石灰石给料口,给煤口全部置于炉前,在前墙水冷壁下部收缩段沿宽度方向均匀布置。炉膛底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,水冷风室下部布置有点火风道,点火风道内布置有两台床下风道点火器,燃烧器配有高能点火装置。风室底部布置有4根Φ219mm的落渣管。
  炉膛与尾部竖井之间,布置有两台汽冷式旋风分离器,其下部各布置一台“J”阀回料器。尾部由包墙分隔,在锅炉深度方向形成双烟道结构,前烟道布置了两组低温再热器,后烟道从上到下依次布置有高温过热器、低温过热器,向下前后烟道合成一个,在其中布置有螺旋鳍片管式省煤器和卧式空气预热器,空气预热器采用光管式,沿炉宽方向双进双出。过热器系统中设有两级喷水减温器,再热器系统中布置有事故喷水减温器和微量喷水减温器。
  2.锅炉方面影响全厂经济性的因素
  2.1蒸汽参数对循环热效率的影响
  主蒸汽压力、温度和再热蒸汽温度的高低与电厂循环热效率有关,如蒸汽的压力和温度低于额定值则循环热效率下降。蒸汽参数(初温、初压、真空)变化时,工质吸热与放热的比值将随之变化,循环热效率亦将随之变化,如果热效率能得到提高将导致大量燃料的节省,据查相关资料150MW机组的火力发电厂(单机),当循环热效率提高1%时,每小时消耗的标煤可减少0.42~0.625吨,每天可节省10~15吨。
  2.2初压、初温
  在某一初压下提高初温时始终使热效率提高,而在一定温度下,特别是当初温不高时热效率随初压力的提高而增加较少,在400℃以下20~0MPa范围内热效率基本不变,若初温愈高则热效率随初压的提高增加愈快,即循环初温愈高提高初压力愈有利。因此同时提高蒸汽的初温度和初压时,循环效率的提高才最大,如初温在540℃时,5~10MPa时热效率为40.41~42.5%(每1Mpa对应的效率变化是0.418%),10~15MPa时热效率为40.41~44.375%(每1MPa对应的效率变化是0.315%)。
  2.3中间再热及再热汽温
  采用一次中间再热可使机组热经济性相对提高3~5%,一般在其它参数不变的情况下再热温度每提高10℃,再循环热效率可提高0.1~0.15%,而汽轮机相对内效率的提高更为显著。据查相关资料150MW机组再热汽温每下降10℃,供电标煤耗将增加1.0-1.2g/kW.h。
  另外,还有锅炉的各项热损失、辅机的单位电耗、全厂各台锅炉的负荷分配、点火及助燃用油等因素的影响。
  3.如何进行锅炉运行调整
  3.1锅炉运行小指标调整
  3.1.1锅炉效率
  锅炉效率反映锅炉设备的运行经济性,一般为89~91%。按照反平衡法锅炉效率的高低主要与排烟温度、运行燃烧情况、操作水平、锅炉设备的保温质量以及燃料的品种、燃料的质量、灰分的多少有关,锅炉效率的高低直接反映锅炉运行的经济、管理、操作水平等,运行人员应抓好以上几项主要损失,采取降低损失的措施,最大限度降低能耗,从而提高全厂的经济效益。
  (1)排烟热损失。排烟损失是大容量锅炉所有损失中最大的一项,一般在4~8%,影响排烟损失的主要因数是排烟温度与排烟容积,排烟容积越大,排烟温度越高,排烟损失就越大,要降低排烟温度就必须增加锅炉尾部受热面但须增加投资,一般控制排烟热损失在4~8%。而为降低排烟热损失锅炉运行中应加强以保持受热面的清洁,根据煤种变化、负荷高低,合理调整风煤配比,一般排烟温度控制在110℃~130℃。
  (2)化学不完全燃烧热损失。影响该项热损失的主要因数是燃料性质,过剩空气系数、炉膛温度以及炉内燃料与空气混合情况等,如果风量不足氧气与燃料混合不好、炉内温度不高时就会有一部分燃料未完全燃烧而生成CO从烟道跑掉,因此运行中要加强分析、监视、调节,保证燃料在炉膛内充分燃烧。
  (3)机械不完全燃烧热损失。燃料在锅炉中燃烧时,常常有一部分可燃物没有能够烧尽,随飞灰和灰渣一起排出炉外,因而造成热损失,对于循环流化床锅炉一般为1~5%。减少这项热损失主要靠运行人员精心按照调整试验的操作方法操作,认真研究一、二次风量的大小和比例,调整最合理的煤颗粒度,另外还要靠煤质的监控管理相配合,煤粒越细(经济细度范围内)、煤的挥发份越高,才能最大限度减少机械不完全燃烧损失。
  3.1.2再热汽温、汽压
  处于最佳的再热蒸汽压力时,中间再热循环的热效率最高,当再热温度等于蒸汽初温度时,最佳的再热蒸汽压力约等于蒸汽初压力的18~26%。在正常运行中再热蒸汽压力随蒸汽流量的变化而变化,蒸汽从高压缸排出后经过再热器管道进入中压缸,压力将会有不同程度的降低,这个压力损失称为再热器压损,它是随流量的变化而变化的,再热器压损的大小对整个汽轮机的经济效果有着显著的影响,应尽量减少这个压损值,若再热蒸汽压力不正常地升高,说明进入中压缸的蒸汽阻力增加,应及时查明原因。
  3.1.3氧量
  氧量反映供燃烧使用的空气是否过多还是不足,氧量表读数偏小(表计准确)则反映燃烧不完全产生CO,化学不完全燃烧热损失增加,容易引起炉床结渣。氧量表读数偏大(表计准确)则烟气量增加,烟气容积增加,排烟热损失增加,一次风机、二次风机及引风机的耗电增加。一般在正常范围内(额定负荷的75~100%),氧量表读数控制在2.0-2.5%左右,运行应根据负荷、煤种等调整风、煤比例,使锅炉燃烧在最佳状态。
  除此之外,还有调整主汽温度、再热汽温度、蒸发量、排污率、排烟温度、飞灰和灰渣可燃物含量等小指标。
  3.2其他调整措施
  3.2.1减少锅炉辅机耗电,优化辅机运行方式
  锅炉的厂用电在火电厂中占有很大比例,主要消耗在引风机、一次风机、二次风机、高压流化风机等几个大电机上。运行人员应及时根据运行方式、负荷情况等对以上辅机进行调整,以减少厂用电单耗。具体措施为:(1)减少烟道及风道的漏风、尤其是空预器处的漏风,将引起引风机过负荷、一次风机及二次风机的耗电量;(2)保证空气管路、烟道的清洁,防止省煤器、空预器受热面积灰;(3)减少风机的调节损失,在运行中应尽量使用变频调节风量;(4)机组启动初期可采用单侧一次风机、二次风机及引风机且使用变频运行的方式,待机组带到一定负荷时再启动另一侧风机运行。
  3.2.2减少点火、助燃用油量
  减少点火用油量是降低机组启动费用的主要项目,应合理利用邻炉来的供汽加热除氧器,缩短机组启动时间,提高汽水品质,加强启动过程中的指挥协调,减少不必要的拖延时间增加损失;当床温达到480℃时尽量早地投煤燃烧,投煤着火良好、燃烧稳定后应及早逐根油枪退出,减少启动油耗。
  3.2.3消灭助燃用油量
  锅炉运行中常因各种原因造成降负荷时,若调整不好床温将会降得很低,此时不注意及时调整燃烧将会触发锅炉MFT动作,对锅炉运行的经济性和安全问题造成很大影响。因此需加强氧量监视和床温监视,及时根据各仪表指示的变化情况进行调整,保证燃烧工况良好;防止床温过低的现象发生,一旦发现应及时调整燃烧以免扩大事故,造成人为制造的MFT动作事故的发生;注意煤种变化,做到随变随调,经常保证风煤合理配比;各种切换操作要细心、稳妥,防止误操作;依靠和利用好自动化监调控制装置,指导和优化燃烧调整;加强燃煤掺配。
  4.总结语
  火电厂经济调度与节能管理是一个较为复杂的系统工程,直接关系着本厂乃至全网的安全经济生产和效益的提高。而锅炉运行的优劣对电厂运行经济效益影响极大,因此想提高火电厂的经济效率应重视锅炉运行的优化调整。相关工作人员应在各种运行方式安全、经济的条件下,尽可能的提高机组经济效益,不断刷新节能降耗的新纪录。
  
  作者简介:黄集勇(1980年1月生)助理工程师 主要从事火电厂运行及锅炉设备维护工作。

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