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提高高铁CRSTⅡ型板CA砂浆灌注质量

来源:用户上传      作者: 简夕淳

  1 工程概况
  沪昆高速铁路是目前中国东西向线路里程最长、影响范围大、经过省份最多的高速铁路,设计时速350公里,总投资超过3000亿元。沪昆客专湖南段跨杭长和长昆两个项目,杭长湖南段92.465公里。
  中铁二十局集团第三工程有限公司杭长项目部,承担工程起讫里程为DK825+039~DK833+882.63,正线长度8843.63m。主要工程是“两桥一隧一路基”,即:醴陵特大桥、省界萍水特大桥、祥云隧道及148米长的路基,醴陵特大桥是全线最长的一座大桥,起始里程DK826+418.530,终点里程DK832+475.350,桥梁全长6056.820m,其中,六处连续梁分别横跨萍水河、上瑞高速,澄潭江,澄潭江支流。
  无砟轨道水泥乳化沥青砂浆(下称CA砂浆)灌注,投资5000万,占项目总投资6.8亿元的7%。项目开工日期2010年4月15日,竣工日期为2013年12月15日,总工期42个月。
  2 现状问题分析
  根据CRSTⅡ型板式无砟轨道首件评估实施细则,对8月1日前已灌CA砂浆的轨道板进行了揭板检查,发现有如下问题:(1)CA砂浆不饱满出现空洞―“泥鳅孔”。CA砂浆搅拌过程中配合比动态调整过大,最大允许偏差未符合:乳化沥青、干粉料±1%,外加剂±0.5%,拌合用水±1%,消泡剂±0.5%。对CA砂浆搅拌车计量系统进行校核。(2)CA砂浆出现分层、离缝现象,不满足要求。灌注过程中温度太高超过35℃(板腔温度最高45℃),养护不及时,压紧装置松动。(3)表面出现不细密、不均匀气泡。封闭装置透气效果不好,排气孔堵塞。(4)外观颜色不一致。灌注前板腔湿润时,存在明水。(5)CA砂浆厚度不足2cm。
  根据以上调查结果,CA砂浆质量不能满足灌注控制要求,存在质量波动,必须采取必要的措施以改善目前的状况,确保质量目标的顺利实现。
  3 原因分析
  成立专项小组针对现有施工水平和技术措施召开了12次会议,并组织现场试验组、现场技术员、CA砂浆搅拌车操作手、物资部及施工班组使用头脑风暴法进行了讨论、分析,对影响因素进行了分析确认。
  3.1 板腔积水或板腔润湿不充分。通过对现场检查,CA砂浆灌注之前,现场技术人员对板腔润湿情况进行检查,手电筒照射灌浆孔及观察孔反光明显,部分较早润湿的板腔则无潮湿感,水分已蒸发。分析原因主要是润湿程度把控不严格导致浆体出现泥鳅孔。
  3.2 灌注速率过快。CA砂浆灌注过程中,没有按照慢-快-慢的节奏灌注,灌注时间较短,揭板试验总结最佳灌注时间为5min,灌注速率过快可导致砂浆体气泡较多,且易增大轨道板的上浮量。分析原因主要是灌注速率较快导致浆体表面气泡较多。
  3.3 环境温度高、板腔温度高、搅拌仓温度高。通过对现场检查,技术人员使用红外线测量温仪对板腔温度进行测定,试验人员对搅拌仓进行温度测量,轨道板封边过早或润湿不充分都使板腔温度过高,砂浆车空调未提前打开或暴晒都使外界温度传递至搅拌仓,高温降低砂浆的扩展度和流动度,致使砂浆流动不顺畅,板灌注不饱满。
  4 制定对策
  对主要原因,我们进行了详细的分析讨论,制定对策如表1。
  5 对策实施
  5.1 板腔积水或板腔润湿不充分。(1)根据揭板试验总结,灌注当天温度高时,现场润板封边的最佳时间为下午5点30分进行。(2)在润板的水中加入冰块,用高压水枪对板腔内充分润湿,并用高压风枪对多余积水吹散。(3)较早润湿的板腔,为避免水分蒸发太快,可使用湿润的土工布遮盖灌浆孔及观察孔。
  5.2 灌注速率过快。(1)根据揭板试验总结,灌质注一块板的最佳时间为5min。(2)灌注过程严格按照慢-快-慢的灌注节奏,即出浆慢,然后缓慢加速,待浆液流过观察孔时再降低灌注速度。同时出浆口应紧贴灌浆孔,可提高灌注质量,有效降低气泡的产生。(3)观察孔必须有人全程观察,发现有气泡产生时通知操作手调整灌注速率。(4)技术人员手持秒表计时并做好相关记录。
  5.3 环境温度高、板腔温度高、搅拌仓温度高。(1)提前对要灌注的部位进行遮阳网覆盖降温,现场实践证明,被覆盖的部位温度及未覆盖的部位温差达7度。(2)使用制冰机造取冰屑加如砂浆车搅拌水中,用冰水润板等措施可有效降低灌注温度。(3)在灌注前2小时将砂浆车空调打开,降低搅拌仓温度,灌注结束后砂浆车转移至阴凉处,减少暴晒。
  6 效果检查
  6.1 实现了课题目标。经过小组的共同努力,2013年9月8日至10日对实施后完成的CRSTⅡ型板CA砂浆灌注质量进行揭板检查,CA砂浆层表面气泡明显减少,其中砂浆层颜色均匀一致且饱满无空洞,CA砂浆层与轨道板分层离缝的提高幅度最大,实现了小组目标。
  6.2 经济效益可观。质量大有改观,大大地减少了因质量不合格而导致的返工和停工现象,节约费用10万余元。
  6.3 技术效益显著。通过本次活动,解决了高温季节CRSTⅡ型板CA砂浆灌注的质量问题,CA砂浆灌注产生气泡比率达到了验收标准的要求,采取了一系列降温措施,有效的降低了环境温度、板腔温度以及搅拌仓温度,CA砂浆层与轨道板分层离缝情况降低至最小,从活动后的数据显示,活动取得了预期的效果,CRSTⅡ型板CA砂浆灌注质量一直处于比较稳定的状态,能满足现场施工需要。增加了轨道板CA砂浆灌注人员、试验、质量控制人员的质量意识和责任心。
  7 巩固措施
  此次活动期间其他作业处曾多次到活动现场参观学习。小组将本次活动的记录及成果经整理汇编,将发现的问题及时做记录,然后组织小组成员、分部工程部对新问题提出解决的方法,并落实到相关责任人负责执行。我们将成果编制成《一分部CRTSⅡ型无砟轨道水泥乳化沥青砂浆充填层工艺性试验总结》分发给相关部室,为今后施工类似的工程做参考。
  8 体会及展望
  在活动过程中,小组成员也深刻体会到,开展QC活动是可以相互补充,相互促进的。同时,我们发现,虽然我们通过小组解决了高温季节CRSTⅡ型板CA砂浆灌注的质量问题,但施工质量是长久的事,我们要不断完善和改进施工措施。继续探索在高温季节无砟轨道施工的质量控制,充分发挥团队聪明才智,为高沪高速铁路的建设贡献自己的一份力量。
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