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陶瓷污水处理后的循环水对浆料解胶的影响

来源:用户上传      作者: 张德佑 张俊峰

  摘 要:陶瓷生产工艺过程中产生大量的污水,陶瓷企业在污水处理时,通过添加污水处理药剂,使污水澄清后循环使用,加入到球磨机内球磨制浆。由于污水处理后水中含有的阳离子和阴离子影响浆料解胶,如果解胶剂选择不当,会造成浆料水份偏高、粘度大,球磨效率降低,球磨和喷雾干燥的能耗增加。科学设计陶瓷污水处理工艺及正确选择解胶剂,对降低浆料水份和黏度,满足浆料工艺参数要求,实现水资源循环利用,节能降耗,清洁生产,推进陶瓷行业可持续发展。
  关键词:陶瓷;循环利用;污水处理;工艺;解胶剂
  1 前言
  中国经济建设在改革开放的30多年历程中高速发展,陶瓷生产工艺技术和产销量均得到快速提升,甚至远超GDP增速。与此同时,环保意识的加强,探索治污方案成为从事陶瓷行业的技术人员及专家的课题。
  陶瓷生产中产生的污水,大多数因含有多种无机和有机盐,直接排放将导致环境污染,另外从节约水资源的角度讲,也是浪费水资源。近年来,迫于生产成本及环保意识增强,陶瓷企业在“三废”(废水、废气、废渣)处理方面也在做多方面的努力,设备和技术的研究及应用日趋完善,对废水、废渣基本实现零排放。
  目前,陶瓷行业基本上是在污水中添加污水处理剂,使污水中悬浮物、胶体、溶解物、油污等产生物理化学反应,形成絮凝、沉淀等物质后同水分离,分离后的水经中和、脱色澄清后循环利用,加入到原料球磨工序制浆。加入球磨机的水虽然表面看是澄清的,但由于水中可溶性离子,如Al3+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Rx- (阴离子型有机离子)、Cl-、SO42-离子的存在,对浆料解胶具有较大的影响,通常导致浆料参数变差:解胶不好,触变性大,流速变差,粘度增大,水份偏高;以至球磨及喷雾干燥制粉能耗增加,粉料颗粒级配不合理(假颗粒和微粉偏多),粉料压制后的坯体致密度差,强度降低,烧成后良品率低。
  针对陶瓷污水处理后水中含有的有害离子,研发及应用合适的解胶剂,才能有效降低浆料水份,满足浆料生产要求。
  2 污水处理
  工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理处理法、化学处理法、物理化学处理法和生物处理法。
  陶瓷工业污水中主要污染物有:无机物、有机物、酚水。来源主要有四个工序:原料车间、抛光线、窑炉尾气处理的脱硫(脱硝)塔、煤气发生炉水封等,其他工序产生的污水则相对较少。
  陶瓷污水通常以物理处理法、化学处理法和物理化学处理法为主,即向污水处理池添加水处理药剂,形成化学沉淀和混凝物,经过多级沉降、过滤、脱色后的清水再经中和调节pH值至中性或弱酸、弱碱性后供原料球磨使用。沉淀物经压滤后按比例加入坯料配方中。
  目前陶瓷行业普遍应用的污水处理剂主要有:聚丙烯酰胺(PAM),碱式氯化铝(BAC),聚合氯化铝( PAC),硫酸亚铁(FeSO4・7H2O)或碱式硫酸铁(Fe4(OH)2(SO4)5)。污水处理后期,酸性较高的多采用烧碱、石灰进行中和调节pH值;碱性较高的多采用硫酸或者盐酸进行中和调节pH值。在污水处理的循环利用中,无形中引入了对解胶不利的离子,影响浆料的解胶,使浆料性能变差。
  抛光线产生的污水中,主要有害离子为抛光耗材料中的磨石成份所造成,大量含有Al3+、Ca2+、Mg2+、Cl-等离子,污水处理后多数Al3+、Ca2+、Mg2+形成沉淀物分离,但少量离子及Cl-还溶解于循环水中,对浆料的解胶不利。
  对浆料解胶影响较大的的离子多数来源于污水处理剂、脱硫脱销塔的污水和抛光线污水,其次是煤气发生炉的酚水,再则为车间清洗设施产生的污水。这些污水中对解胶有害的离子,须采用高效解胶剂或有机解胶剂(以液体类型为主)才能对浆料有效解胶;酚水目前多数陶瓷企业不再加入原料球磨工序,而是直接用在水煤浆制备球磨工序,也是通过选择或者调整水煤浆添加剂配方来达到水煤浆解胶,使其具有最佳水份和黏度(流速),以满足工艺要求。
  因污水中有害离子对陶瓷浆料和水煤浆解胶的影响,所以在选择解胶剂和水煤浆添加剂的时候,须针对性的进行实验,确定合适的解胶剂和水煤浆添加剂,以兼顾成本和效果。
  3 实验内容
  3.1 土样和水
  实验采用广东J厂和A厂的坯体配方料进行实验,浆料参数依据各陶瓷企业的工艺参数。坯料化学成份见表1。
  土样预处理:土样经晒干或自然晾干后用鄂式破碎机粉碎并通过10目筛,混合均匀备用。
  水采用陶瓷企业经污水处理后加入球磨机的生产用循环水。
  3.2 解胶剂
  解胶剂采用佛山市富威顺化工有限公司生产的解胶剂, L021为液体解胶剂,其余的为固体解胶剂,固体解胶剂全部研磨成细粉并混合均匀备用,解胶剂的化学组成如表2所示。
  3.3 试验设备及仪
  立式快速实验球磨机,电子天平(常熟市双杰测试仪器厂,型号:JJ1000,Max=1000 g,d=0.01 g,e=0.01 g),电子天平(上海良平仪器仪表有限公司,型号:FA1004,Max=200 g,d=0.0001 g,e=0.001 g),NDJ-5型涂-4粘度计,比重杯,秒表。
  3.4 实验对比
  精确称量实验样品:土样精确到0.05 g,水精确到0.01 g,解胶剂和增强剂精确到0.0005 g;依据生产细度要求,选择合适的球磨时间,满足浆料细度达到生产参数要求;球磨好的浆料经NDJ-5型涂-4黏度计检测流速,每一浆料连续测三次,取第二次检测数据作为浆料黏度(流速)判断浆料解胶的好坏;检测比重判断水份差异大小,比重偏差≤0.0030。
  3.4.1 J面料坯料配方解胶
  实验条件如下:
  解胶剂为2425#和2425-B添加量为0.30%~1.4%进行试验,采用生产水同自来水比较,试验结果如表3、图1所示。   由实验可知,在自来水中,普通解胶剂(2425#)即可正常解胶,而且添加量比较正常,解胶范围在0.4%~0.6%、水份32%~34%、流速在30s~40s之间、比重在1.723。
  生产水中因含有大量的有害离子,导致在正常添加量下,浆料黏度大,流速由30 s变差到100 s左右;即使解胶剂添加量增加到0.6%,流速还是偏差,达到70 s以上,解胶剂的添加量也增加到0.8%~0.9%,流速还是55 s多;在实际生产中,如果不调整解胶剂及其添加量,浆料黏度大,球磨效率低,出球较慢甚至不能出球,严重时影响正常生产。陶瓷企业原料车间为了正常出球,使流速恢复正常,一般通过提高浆料水份和解胶剂的添加量来保证浆料正常的黏度。
  当污水处理后的循环水中含有较多有害离子时,需重新试验确定解胶剂型号,比如2425-A或者同液体解胶剂L-021共同使用以对浆料有效解胶。这样一来,浆料的解胶成本会有所变化,浆料粘度也同用自来水有差异,只能达到35 s左右,流速稍差5 s,但完全可满足生产工艺参数要求。
  3.4.2 A仿古砖坯料配方解胶
  实验条件如下:
  解胶剂为515-A,添加量为0.30%~1.4%进行试验,采用生产水同自来水比较。解胶实验如表4、图2所示。 仿古砖坯料在自来水中解胶,解胶剂515-A的添加量为0.7%~0.9%范围时解胶正常。但因污水处理后的循环水作原料球磨用生产水时,解胶剂515-A的添加量增加到1.3%以上,几乎是用自来水中解胶的两倍,也就意味着解胶成本增加了一倍。
  另外,浆料流速比自来水要差10 s左右,30 s提高到了40 s。这也是近期困扰该企业技术人员的问题之所在:原料(泥砂石等),工艺均未变,浆料在一段时间里黏度波动较大,黏度增大时球磨效率低下,出球困难,严重影响生产;经现场考察并分析后,同该企业技术及相关部门探讨后发现:该公司由于在污水处理工序上某一设备故障,导致污水处理药剂不能均匀添加,员工在添加药剂时,随意性较大,一天多的时候添加20~30包(25kg/包),少的时候添加5~7包,这样一来,加入球磨机的循环水中,对解胶有害的离子浓度波动较大,解胶剂的添加量却一直维持不变,甚至浆料黏度大时,出球困难;后经设备修缮后,污水处理剂的添加做到均衡添加后,问题迎刃而解。
  4 结论与探讨
  在陶瓷生产中,浆料解胶的好坏,关系到浆料水份、黏度、流动性的大小,好的解胶能改善浆料性能、降低水份、改善粉料性能,减少缺陷,提高成品优良率,降低能耗,实现节能降耗,清洁生产,推进陶瓷行业的持续性发展。
  由于陶瓷污水处理工艺的不完善,循环水对陶瓷浆料解胶的影响较大。为避免浆料黏度大、水份高、能耗多、球磨效率低的局面,解胶剂的选择将更加严格。
  影响坯釉料解胶剂的因素及注意事项如下:
  (1) 因坯料配方组成的变化,尤其是矿物成份,风化陈腐程度,对解胶剂的类型、添加量均有不同需求。
  (2) 污水处理剂对浆料解胶影响较大,因陶瓷行业污水处理技术的不成熟,不同企业对污水处理药剂选择及添加量的差异,甚至在同一企业因添加量的不稳定,导致浆料参数较大的波动,严重时直接影响到生产。
  因此,在陶瓷污水循环利用的过程中,污水处理技术的完善,管理的规范,是保证生产正常进行前提。
  针对实际生产中遇到的因污水处理问题对浆料的影响提出几点建议:
  (1) 科学设计污水处理工艺,合理选择污水处理剂。在选择处理剂时充分了解其对浆料解胶的影响,降低对解胶不利离子的过多引入。另外,煤气发生炉产生的酚水,重点防止煤焦油的富聚,做到煤焦油的分离回收,尽量不要加入到水煤浆制浆中,否则将影响生产。
  (2) 加强现场管理,均衡添加污水处理药剂和利用循环水,避免不利离子的富聚,导致解胶不好引起浆料黏度波动过大。
  (3) 针对污水处理药剂的影响,因引入类型的不同,解胶剂类型及添加量也将发生改变,需试验确定并调整。
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