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大型循环流化床机组一次风机变频节能改造

来源:用户上传      作者: 尹立亚 房大明

  摘 要 随着节约型社会建设的不断深入,在各个领域加强节能管理和控制,成为提升生产效率,降低环境污染的重要途径。在电力生产的过程中,节能有着更为重要的意义。本研究以大型循环流化床机组一次风机变频节能改造为就对象,就节能改造的方案和实施效果等,进行了深入的探究。通过本研究以期为其他电厂风机变频改造,提供参考和借鉴。
  关键词 一次风机;循环流化床机组;变频节能;改造
  中图分类号:TM92 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)041-071-02
  在传统的电厂生产工艺设计中,风机的流量控制主要借助调节挡板的开度来完成,而挡板截流所消耗的能量确是惊人的。高压变频有着优良调节品质、节能效果显著等特征,正在被广泛应用于电厂中风机、水泵等的流量调节。
  1 一次风机工艺流程介绍
  1.1 一次风机设计参数分析
  我厂锅炉两台300MWCFB机组一次风机为6 kV、3150 kW定速电机驱动运行,通过调节进口挡板的开度,实现对一次风量的调整。为了更好的适应锅炉负荷产生的变化,选用的一台一次风机的容量为50%BMCR,风机电流约280 A,挡板的开度在35%左右,风压约19.8 kPa,节流损失较大。参数见表1。
  表1 一次风机设计规范
  1.2 一次风机的应用
  一次风主要用于流化炉膛中的床料,一次风控制分一次风压控制及二侧热一次风量控制。一次风压调节通过一次风机入口挡板,维持一次母管压力与机组负荷指令关系。二侧热一次风量定值是煤量指令的函数,为均衡二侧床料厚度,需要二侧风量一致;为保证正常流化,设最小一次风量下限。本控制系统的主要作用是通过控制一次风门挡板来控制一次风量。运行实践证明两台一次风机经常处于较低的效率工况下运行,即使满负荷,一次风机进口导叶开度也不到40%。不论风压需求大小,风机都要全速运转,大量的能量消耗在了风机进口导叶的节流损失中。此外异步电动机启动电流达到额定电流的5-7倍,强大的冲击转矩对电机和风机的使用寿命造成影响。为解决上述问题,经反复论证,决定对#1、2炉四台一次风机进行变频改造,以实现减少厂用电消耗、提高风机效率。
  2 一次风机变频改造内容
  根据一次风机运行能耗大、挡板节流损失大、电机启动电流大等特点,相关专业技术人员进行了一次风机变频改造专题会,并实地调研同类电厂一次风机变频改造后运行的安全性和经济性。同时委托专业研究单位实地进行了一次风机热态试验,试验结论一次风机最高运效率为65%左右,一次风机有较大的节能潜力。
  2.1 一次风机变频调速改造方案
  按照一次风机制造厂提供的风机的性能曲线,进行了一次风机进口调节门的开度固定为0°时的绘制,得到变转速(工频转速为1480 r/min)的风机性能曲线,同时将本次试验实测所得的热态运行点标注在其中(详见图1)。
  图1 一次风机变转速性能曲线及热态运行点
  2.2 一次风机变频调速改造方案及节能量计算
  风机变频改造后,其热态运行状态;改后风机的运行效率明显提高,详细的改前改后节能量分析。根据下面的公式进行电动机输入功率的计算:
  Pa=Pe/(ηn×ηjx×ηbp×ηdj)。
  公式里面:Pe–风机空气功率。
  ηjx-机械效率:取98%。
  ηn-性能曲线上风机效率:具体数值根据风机不同运行点而异(详见图1)。
  ηbp-变频器效率:变频器本身的设备效率,取95%。
  ηdj-电动机效率,按照经验数据计算取94%。
  一次风机,按年运行5500小时计,峰谷平时间各占1/,工频运行状态下,一次风机的年耗电量为59726962 kW·h;若变频器改造后,一次风机年耗电量为47051304 kW·h;4台一次风机年节电量12675658 kW·h。
  若kW·h电按0.3元计算,采用变频器调节转速方案4台引风机每年节电量折合人民币约为380.3万元。
  4台变频器年运行费用共20万元;实际变频器改后年节省费用为360.3万元。
  国内生产的高压变频器及变频器配套所需厂房、电缆线等辅助设备费用约为1000~1200元每千瓦,风机电机功率为3150 kW,4台总投资约1260~1512万元左右。
  对4台风机进行变频改造投资回收年限约为:1260~1512÷360.3=3.5~4.1(年)。
  综上所述,变频器投资回收年限约为3年半到4年。
  2.3 电厂大功率风机变频改造
  目前电厂选择变频改造主要有两种方式,一是纯变频运行,当变频器故障时直接跳闸一次风机,二是变频故障自动切换旁路运行,但两种方式可靠性均较低。鉴于此,公司在进行变频改造设计时采用旁路开关,在变频器自身产生故障的时候,能够实现自动切换到旁路运行。这样可以有效避免一次风压降低,保证机组继续安全运行。
  工程设备总价1085万元。2010年9月对#2炉2台一次风机实施高压变频改造。
  3 一次风机变频改造后节能分析
  3.1 一次风机变频调速改造方案及节能量计算
  风机变频改造后,其热态运行状态;改后风机的运行效率明显提高,详细的改前改后节能量分析,列于表4。
  电动机输入功率按下式计算(以下相同):
  Pa=Pe/(ηn×ηjx×ηbp×ηdj)。
  式中:Pe–风机空气功率
  ηjx-机械效率:取98%。
  ηn-性能曲线上风机效率 (详见图1)。
  ηbp-变频器效率:变频器本身的设备效率,取95%。
  ηdj-电动机效率:本次计算取经验数据94%。
  变频器改造后的节能量估算预测,详见表2。
  表2中,一次风机根据2010年运行时间按5500小时计,峰谷平负荷运行时间各占1/3时间,则由本次试验一次风机的年耗电量为57613248 kW·h;若变频器改造后,一次风机年耗电量为30864240 kW·h;那么4台机组一次风机年节电量26749008 kW·h。
  若kW·h按0.3元计算,采用变频器调节转速方案4台一次风机每年节电量折合人民币约为802.5万元。
  3.2 一次风机变频调速改造投资回收分析
  4台变频器年预估运行费用共20万元;实际变频器改后年节省费用为782.5万元。折算为标准煤约为9362.1吨标准煤。
  设备、土建、安装、人工费、材料费等两台机组4台高压变频器预计总投资约在1200万元。
  变频改造投资回收年限约为1.5(年)。
  4 结论
  综上所述,风机变频改造完成后,在同负荷条件下,变频切工频和RB的试验结果证明,一次风机变频控制方案,能够借助优秀的控制品质,来更好地满足变频器产生故障时的控制需求,这对于保证机组的安全运行、降低厂用电率发挥了重要的作用,既节约了能源,又提升了效率,对构建节约型电厂有着重要的意义。
  参考文献
  [1]张锦荣.风机变频调速节能的应用实例[J].风机技术,2001(02).
  [2]陈公卫.热电厂锅炉风机调速运行方案探讨[J].建筑热能通风空调,1998(03).
  [3]霍晓辉,冯叶亮.E350-4T1850变频器在风机上的应用[J].电机与控制应用,2009(10).
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