您好, 访客   登录/注册

制丝工艺改进中过程能力分析的运用探讨

来源:用户上传      作者: 廉红林

  摘 要:各烟草企业为提高生产水平,创造更多的经济效益,纷纷对固有的制丝工艺加以改进,并采用过程能力分析法把握制丝过程中各环节的质量。本文提出了烟卷制丝工艺中的不足,并结合实例对过程能力分析在制丝工艺中的应用进行了分析。
  关键词:制丝工艺;过程能力分析;质量
  中图分类号:TS452 文献标识码:A
  烟草行业竞争越来越激烈,必须对工艺技术加以改进。工艺控制应逐步从结果控制过渡到过程控制,确保质量达到设计值。制丝加工是重要的环节,包含着许多物理变化和化学变化,需协调好温湿度、香料掺加量及其他配比,否则会降低烟卷质量。制丝要经历多道程序,且彼此间紧密相连。以往多是对单道工序进行分析,精准率较低,不能完整地反映分析评价结果,因此有必要引进多元过程能力分析法。
  一、卷烟制丝工艺中的缺陷和改进
  某烟草公司所处地理位置海拔较低,温湿度较高,2004年对制丝生产线加以改进后,每小时大约可生产3500kg,质量不稳定的情况时常发生,以至于很多成品都不合格,增加了生产成本。究其原因,主要是加工所采用的质量分析评价模式不合理,在综合质量与工艺参数执行情况两大方面以抽检的方式观察分析,难以把握整体状况,如综合质量常常是对烟丝的整丝率和破裂率做一次抽检,并给出相应的评价;而工艺参数的执行多是检查一些对产品质量有关键影响的因素。采用这种方式,需要详细的人工记录,容易导致数据信息的丢失和失真,精确度较差。而生产一批烟的时间在90分钟左右,仅仅一次抽查检验并不能检测出完整的质量状况。
  因此,自2007年起,对制丝加工过程中的质量评价模式加以改进,采用一种新模式对制丝质量进行控制。过程能力分析法可对加工过程各个环节的质量进行监控,过程能力取决于机器设备、材料、工艺、工艺装备的精度、工人的工作质量及其他技术条件。过程能力指数用6σ表示,又叫6西格玛管理法。6σ的值与产品的不合格率具有相对应的关系,可真实地反映出产品质量。
  二、过程能力分析法在制丝改进中的应用
  1设计方法
  利用6σ管理法中的DMAIC工具分别对外部工序和内部工序进行分析,包括专家、操作人员等。因烟草制丝要经过松散回潮、润叶、加料、烘丝、梗丝掺配和加香等工序,有多个指标都影响着制丝质量,初步筛选后再精选,最后确定所选指标及其各自的权重;接着通过加权求和的方法求出过程能力总指数,并借助构建好的模型转换成总体能力。在各道工序不断完善的过程中,生产水平和6σ管理水平都会有所提升。
  2过程能力综合评价模型
  首先要清楚制丝过程的核心流程,确定其中的关键环节指标,主要包括片烟回潮、片烟加料、贮叶、切丝、烘丝、加香几道工序。按照当地有关规定,需检查的指标有21项,根据实际制丝加工需求,增加了4项指标,从这25项指标中选择12项作为最终评价指标。从内部工序的角度分析,主要考虑的是各个制丝环节的含水率,包括回潮和加料的含水率、切丝之后、烘丝之后、混丝后、加香后的含水率;从外部工序的角度分析,为达到三级站检测要求,选择了成品烟丝的含水率及含末率作为两项指标。为了满足消费者的要求,选择加料精度、梗丝加香精度、梗丝掺配精度以及混合烟丝的加香精度4项指标。
  其次,要合理确定各指标的权重,采取的是层次分析法。选取有关部门管理人员、操作工等人群,结合市场、工艺要求和内部要求三方面分析,对所选的12项指标进行两两比较,以获得制丝工艺的过程能力。12项指标与其相应的权重分别为:Z1成品烟丝含水率0.2065、Z2成品烟丝含末率0.1102、Z3加香出口混丝含水率0.2236、Z4梗丝加香出口含水率0.0955、Z5烘丝出口烟丝含水率0.1797、Z6梗丝加香精度0.0398、Z7混合烟丝加香精度0.0607、Z8片烟加料精度0.0296、Z9梗丝掺配精度0.0296、Z10切丝出口含水率0.0038、Z11加料出口烟片含水率0.0055、回潮出口烟片含水率0.0154。
  接着是构建相应的过程能力分析评价体系,并得出关键单工序中的关键质量特性指标的能力指数,再用几何平均数求得多道工序的过程能力指数;之后依据各自权重在数据库中分析计算,最后获取Z水平等相关信息。该公司使用的是Minitab统计分析软件配合其他软件,依次求出各指标的过程能力指数后,再计算其平均西格玛水平。如果Z≥6σ,则按照6σ进行计算。按照过程能力分析法的规定,当Z=6.0时,说明过程能力较为充足,完全符合控制要求,不过还可以做进一步改善;当Z值在4.25和6之间时,基本上可以满足要求,需及时查找出比较薄弱的环节,加以改进;当Z值低于4.25时,必须立即改善工序。
  3过程能力评价体系的应用分析
  利用构建的评价模型分别对改进前后的各道工序的过程能力指标进行分析。从改进前z水平可以看出:切丝机出口含水率、梗丝掺配精度、梗丝加香精度、成品烟丝含水率、回潮出口含水率、梗丝加香出口含水率过程能力明显不足,其西格玛水平均小于4.25,表明这些过程必须加以改进;成品烟丝含末率、加料出口含水率控制还有改善空间;其他指标过程控制能力较强,完全能够满足过程需要。
  从改进后的z水平可以看出:切丝机出口含水率、梗丝掺配精度、梗丝加香精度、成品烟丝含水率、回潮出口含水率、梗丝加香出口含水率均得到不同程度的提升,综合过程控制能力水平由4.69σ上升到5.07σ,改善效果明显,实现了过程创新。这说明所建立的过程能力评价体系具有实操性、指导性和可靠性。
  结语
  过程能力分析这种保证制丝质量的方法,精选指标反映总体指标,并结合层次分析法,利用专业分析软件和数据库技术,构建相应的模型,对各指标的能力进行准确监控,在当前日益激烈的市场环境中颇具优势。在实际应用中,完善薄弱程序中的缺陷,可起到良好的效果,对提高生产效率和制丝工艺有着积极意义。
  参考文献
  [1]文杰,唐着宽,杨明权,等.过程能力分析在制丝工艺技术改进中的应用[J].烟草科技,2012(03):12-16.
  [2]李永华,姜麟,刘秀明,等.基于六西格玛管理建立制丝线过程能力评价体系[J].信息系统工程,2014(04):139-140.
  [3]崔升,韦小玲.新制丝加工质量评价模式的设计与应用[J].大众科技,2011(10):125-126.
转载注明来源:https://www.xzbu.com/8/view-6339270.htm