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热电厂风机高压变频器节能改造分析

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  摘 要:风机是热电厂辅助设备中的主要高耗能设备,提高风机的运行效率对燃煤机组降低厂用电量、降低供电煤耗至关重要。本文结合热电厂风机系统高压变频节能改造实例,对改造技术应用的相关问题进行了分析,证明高压变频技术改造节能效果明显,并且提高了风机系统的安全可靠性。
  关键词:热电厂;风机;变频器;改造分析
  1 引言
  由于锅炉在正常运行中的燃料构成、热负荷、电负荷以及季节等变化因数较大,因此,锅炉燃烧所需要的空气量在不同的情况变化较大,然而,锅炉配置的风机是按锅炉最大出力情况下的所需最大风量来设计,并必须考虑锅炉在事故情况下一定的风量裕度,所以,风机的电机功率的选配一般都较大。目前,风机流量的调节常采用调节挡板开度的方式,在挡板上产生很大的压力损失,风机始终运行在低效区,电能利用率低下。可见,对锅炉风机进行节能改造具有十分重要的经济意义。采用变频调速技术对风机系统进行改造,不仅可以节约大量电能,而且使电厂系统运行更加安全可靠。
  2 改造前工况
  阜新杰超煤矸石热电有限公司现有的五台发电机组,6台锅炉,总装机容量达到5.4万千瓦,年上网电量3亿千瓦时、供热量396万吉焦。风机配套电机为6KV的三相交流异步电动机,风机均采用调节挡板开度来满足系统生产的需要,各风机运行挡板开度大都在40%--80%,通过调节挡风板开启角度的机械调节方法来满足不同的用风量,经过运行分析和实地调研,发现实际的生产过程中采用挡板调节风量的方式,存在以下问题:
  (1)采用档板调节风量、风压,造成大量能量消耗在挡板阻力上,造成不必要的损耗;
  (2)采用挡板调节时,风机、管网振动较大、噪音和磨损严重,降低了设备寿命,增大设备维护量;
  (3)采用风门控制调节风量、压力,调节控制精度低,控制不精确,时滞性差。
  (4)电机启动时电流一般是额定电流的4-7倍,对厂用电形成冲击,强大的冲击转矩对电机和风机的使用寿命存在不利影响。
  (5)电气保护特性差,当负载出现机械故障时不能瞬间动作保护设备等。
  经过分析,有必要对以上风机系统进行变频改造。改变原始的挡板控制方式,不论是从生产工艺控制还是降低电耗、减少设备维护量以及自动化程度上都能带来极大的改善。
  3 改造方案
  本次改造主要是根据企业电机系统设施的现状和存在的问题,针对电厂系统特点,对#3、#4、#5、#6 锅炉引风机、一次风机、二次风机共计12台(电机总装机容量3900 KW)6KV电机进行变频节电技术改造,采用高压变频调速技术,根据工况需要,控制电机的转速,来调节风量的变化,以替代落后的挡板调节方式,以减少电能损耗。同时,风量的变化由非线性改善为线性,使得炉膛的燃烧效能控制变得更及时、精确。从而达到节能降耗和提高自动化程度的双重目的。本次节电技术改造新建一座高压变频室、增加变频调速装置12台、DCS控制系统、、通风系统及配电设施。
  3.1 变频器选型
  近年来已有很多大中型电厂采用变频技术进行节电技术改造的实例,实践证明不但节电效果明显,而且提高系统的安全性,不存在运行风险。此次节电技术改造设备选用原则,技术先进,成熟可靠。选择雷奇节能科技股份有限公司生产的LOVOL系列高压智能节电装置(变频器),该产品由移相变压器,功率单元和控制器组成。高压变频器采用模块化设计,互换性好、维修简单,噪音低,谐波含量小,不会引起电机的转矩脉动,对电机没有特殊要求。高压变频调速系统的结构图如下:
  3.2 电气改造方案
  采用一拖一自动旁路控制,实现变频/工频自动切换。旁路柜在节电器进、出线端增加了两个隔离刀闸,以便在节电器退出而电机运行于旁路时,能安全地进行节电器的故障处理或维护工作。旁路柜主回路主要配置:三个真空接触器(KM1、KM2、KM3)和两个高压隔离开关K1、K2。KM2与KM3实现电气互锁,当KM1、KM2闭合,KM3断开时,电机变频运行;当KM1、KM2断开,KM3闭合时,电机工频运行。另外,KM1闭合时,K1操作手柄被锁死,不能操作;KM3闭合时,K2操作手柄被锁死,不能操作。自动旁路控制结构图如下:
  3.3 系统控制方案
  (1)本地控制:利用系统控制器上的键盘、控制柜上的按钮、电位器旋钮等就地控制。
  (2)远程控制:变频器与DCS系统连接,进行数据通讯,使运行人员通过DCS系统画面对变频器的工作电流,运行状态及故障信息进行监控,由DCS实现控制。
  3.4 系统散热方案
  由于变频器是由大功率高频开关元件和移相隔离变压器组成,设备自身发热量较大,运行环境的温度和湿度会影响设备的稳定性及功率元件的使用寿命,为了使变频器能长期稳定和可靠地运行,采用室内空调冷却方式,满足设备对温度和湿度的要求。
  4 变频改造效果分析
  4.1 节电效果
  节电改造前,锅炉正常工况下引风机档板的平均开度在70-80%左右,二次风机在35-45%左右。采用落后的档板调节控制方式,用电量高居高不下,影响机组的经济运行质量。本次节电改造于2012年10月安装调试完毕,经过一段时间的运行测试,以3#锅炉引风机为例,原工频电流由平均49.5A下降到变频后的36-39A,功率因数由0.8左右提高到0.95左右。从12台改造后的风机运行情况看,完全能够满足锅炉运行工艺的要求(主要是风压、风量、加减风的速率等)。运行后一年的电表数据表明,经过变频改造后12台风机总计节电量为280万KWh,比挡板调节控制方式节能率达到23%,节能效果十分显著。并且电机在启动、运行调节、控制操作等方面都得到极大的改善。
  4.2 其它效果
  (1)采用变频调速控制后,杜绝“大马拉小车”现象,既提高了电机效率,又满足了生产工艺要求;
  (2)采用变频调速控制后,由于变频装置内的直流电抗器能很好的改善功率因数,功率因数由0.8左右提高到0.95以上,提高了有功功率,减少了设备和线路无功损耗;
  (3)实现了电机的软启动,避免了对电网的冲击,提高了系统的可靠性,延长了设备的使用寿命;
  (4)减少风机叶片和轴承的磨损,延长大修周期、节省维修费用。风机、管网振动大幅减小,降低了噪声对环境的影响;
  (5)变频器的过载、过压、过流、欠压、电源缺相等自动保护功能,使系统的安全可靠性大大提高;
  (6)由于变频器具有工频/变频自动切换功能,变频器发生重故障时可在2-3秒内切换到工频运行,且在变频调速控制系统检修维护或故障时,工频控制系统照样可以正常运行,满足风机系统对电机高可靠性运行的要求;
  (7)实现了高压变频装置与主控室DCS系统连接, DCS系统能够满足实时性的要求,经过电厂运行的逻辑实现对变频器的控制,对各种数据的分析和判断,这也是电厂提高效率的关键环节之一。
  5 结语
  在发电企业中,风机水泵类等高耗能设备较多,应用变频调速技术进行节能改造已经逐渐被接受。实际运行中变频器在经历了各种电气、机械、环境温度影响下动作迅速可靠,运行稳定,节能效果显著,是一种理想的调速控制方式,经济效益及社会效益十分明显。
  参考文献:
  [1]王占奎等编.变频调速应用百例[M].北京科学出版社出版,1999.4
  [2]吴忠智,吴加林编著.变频器应用手册[M].北京机械工业出版社,2002(07).
  [3]陈建行,刘茂山.高压变频器在寿光金太阳热电厂辅机节能改造中的应用 [J].变频器世界,2010(12).
  [4]郭立川等.泵与风机(第三版)[M].北京:中国电力出版社.
  作者简介:李会祥(1965―),辽宁阜新人,工程师,从事技术改造项目前期工作,节能技术监测、推广工作。
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