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第三热电厂锅炉炉膛冒正原因探析

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  摘 要:本文主要针对阳泉煤业(集团)有限公司发供电分公司第三热电厂2#3#4#锅炉,在长期运行过程中逐渐出现炉膛冒正现象,通过对炉膛冒正原因的分析、排查、判定,经过对空预器、热工仪表、烟道插板门的逐一排查,有效解决了炉膛冒正现象,锅炉负荷接带能力得到有效保证,提升了机组经济性。
  关键词:锅炉;炉膛负压;烟道插板门
  DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.14.184
  1 锅炉、燃煤煤质、运行工况概述
  1.1 锅炉概述
  1#2#3#锅炉为东方锅炉厂生产的DG150/9.8-1型锅炉,4#锅炉为济南锅炉厂生产的YG270/9.8-M型锅炉,1#2#3#4#锅炉均为高压、露天布置、单炉膛、燃煤固态排渣、自然循环汽包锅炉,“∏”型布置,煤粉悬浮燃烧。1#2#3#锅炉高温过热器、低温过热器以及上级空预器装有BH型脉冲激波吹灰装置,4#锅炉高温过热器、低温过热器以及上级空预器装有高声强阵列式声波吹灰装置,1#2#3#4#锅炉脱硝反应区装有膜式声波吹灰器。
  1#2#3#4#锅炉采用SCR脱硝、石灰石石膏法脱硫工艺,烟气分别经布袋除尘器进入公共烟道,经挡板隔离分流后进入1#2#吸收塔脱硫后进行排放。一般标准运行方式:1#2#锅炉烟气进入1#吸收塔,3#4#锅炉烟气进入2#吸收塔;特殊情况下,1#2#或3#4#锅炉烟气可临时进入2#或1#吸收塔进行运行。
  1.2 燃煤煤质概述
  本厂属于典型的坑口电厂,燃煤主要来源于旁边的矿井所供给的无烟煤,其主要元素分析如下:
  1.3 运行工况概述
  在冬季,为了保证对外供电、供暖任务,1#2#3#4#锅炉逐步启动运行,在四台锅炉运行初期,锅炉各项运行参数正常,随着运行周期的加长,2#3#4#锅炉出现不同程度的炉膛负压冒正现象,频繁发生掉焦灭火现象,为确保锅炉安全运行,2#锅炉降负荷至125t/h、3#锅炉降负荷至115t/h、4#炉降负荷至240t/h运行;同时,1#2#3#4#将高温过热器、低温过热器以及上级空预器定期每天吹灰改成每班进行吹灰,将脱硝反应区吹灰时间间隔由15分钟缩短至10分钟,由于3#锅炉炉膛负压冒正较为突出,只能停运一套制粉系统并靠邻炉进行输粉运行。
  2 原因分析、排查、确定
  通过对2#3#4#锅炉运行报表的查询,相关数据的对比分析,我们初步判定影响2#3#4#锅炉炉膛负压冒正的可能原因为热工仪表偏差、烟道内积灰较多、空预器漏风率较高、烟道插板门开关不到位,就这些原因我们逐一进行了排查:
  (1)热工仪表偏差。通过对炉膛负压变送器进行校验、取样管检查疏通,校验表计正常、取样管无堵塞,故此原因不成立。
  (2)烟道内积灰较多。因煤质灰分含量较大,经过SCR脱硝后,使得未充分反应的氨气与烟气中的二氧化硫反应产生硫酸氢铵,使得烟气飞灰粘度增加,在烟气经过换热管束时,不可避免的在换热管束的烟气侧逐渐积存,长时间造成省煤器出现部分积灰、空预器管束出现堵塞现象,间接造成烟气通流面积减少,烟气阻力增大,表征显示为炉膛负压冒正,此原因2#3#4#锅炉炉膛负压冒正的次要原因。
  (3)空预器漏风率较高。因煤质工业分析硫份、灰份较大,在锅炉脱硝系统超低排放后,不可避免产生的硫酸氢铵携带飞灰逐渐粘贴在中下级空预器管壁,长时间运行,空预器逐渐出现部分堵塞现象,烟气流通的面积逐渐锐减,流通的空预器管束流速逐渐增加,空预器管束出现破损现象,进而造成空预器漏风率增大。通过对2#3#4#锅炉空预器前、后烟气过量空气系数进行测算,发现空预器漏风较高,引风机无用功耗能增加,此原因是2#3#4#锅炉炉膛负压冒正的主要原因。
  (4)烟道插板门开关不到位。引风机出口至吸收塔烟道的未脱硫的烟气中二氧化硫初始浓度达6000mg/Nm3,势必在烟道内壁形成腐蚀。在日常的操作中,腐蚀掉的铁锈会卡涩插板门轨道使得插板门开关不到位,直接影响烟气流通的面积,此原因是2#3#4#锅炉炉膛负压冒正的另一个主要原因。
  3 整改措施
  通过原因判断、分析、认定,结合现有煤质情况、运行情况、系统组成、改造前后图纸对比,制定以下整改方案:
  (1)烟道内积灰问题。将BH型脉冲激波吹灰装置、高声强阵列式声波吹灰装置由定期每天吹灰改成每班吹灰,将脱硝反应区吹灰时间间隔由15分钟缩至10分钟;在锅炉轮停消缺时对各个吹灰器性能进行试验,对损坏的吹灰器膜片进行了更换;在烟气低温段即中下级空预器处增加声波吹灰器,并在SCR反应器出口至中级空预器的烟道内增加导流板,确保烟气均匀进入。
  (2)空预器漏风率较高问题。在检修时,通过对空预器的检查,发现1#4#炉中下级空预器管束堵塞较多,部分防磨套管损坏;3#炉下级空预器破损管束数量占总管束的1/3,中级空预器堵塞1/4,对堵塞的空预器管束进行了高压水冲洗,对破损的管束进行了盲堵,更换破损的防磨套管,由于3#炉下级空预器破损管束较多,对下级空预器整体实施了更换,并将下级空预器管束尺寸由φ40×1.5提升至φ42×1.5、管束整体高度提升150mm。
  (3)烟道插板门开关不到位问题。在检修时,清扫了轨道内铁锈,并加装了压缩空气吹扫装置,定期进行吹扫;同时,重新核对了插板门内外行程,加装机械限位装置,并规定插板门开关不得中间停止,防止因烟气携带的浆液回流造成插板门后堆积石膏,造成插板门堵塞现象。
  4 实施效果
  (1)2#3#4#锅炉炉膛冒正现象得以解决,炉膛负压符合规程规定。
  (2)2#3#4#锅炉带负荷能力得以保证,2#锅炉由125t/h提升至140t/h、3#锅炉由115t/h提升至140t/h、4#炉由240t/h提升至260t/h,3#锅炉实现双套制粉運行,输粉机恢复紧急备用设备状态。
  (3)锅炉稳定运行系数得以提升,掉焦灭火次数大幅度减少。
  5 结论
  通过对空预器检查消缺,吹灰器的检查消缺,3#炉下级空预器的更换,增加声波吹灰器、烟气导流板等措施,有效解决了锅炉炉膛冒正现象,锅炉负荷接带能力得到有效保证,提升了机组经济性。
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