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亚临界机组SCR脱硝空气预热器堵塞原因分析及对策研究

来源:用户上传      作者:马海员

  摘   要:SCR装置特别是在低温低负荷运行条件下,极易造成喷氨过量,形成氨逃逸,在空气预热器冷端生成硫酸氢铵,导致堵塞。此外,煤质、空气预热器冷端壁面温度、催化剂活性、低负荷等因素也可能导致堵塞的原因。对此,提出了通过改进SCR系统、锅炉低负荷时燃烧调整、空气预热器吹灰冲洗调整等方式来解决堵塞问题。
  关键词:烟气脱硝  空气预热器堵塞  硫酸氢铵  氨逃逸
  1  引言
  为改善大气环境质量,适应国内火电厂大气污染物排放控制的发展需要,各燃煤电厂在近几年均进行了脱硝改造。天津华能杨柳青热电厂四期工程为2×300MW燃煤机组,锅炉为上海锅炉厂有限公司生产的SG-1025/17.5-M897型亚临界、自然循环锅炉、单炉膛、一次中间再热。采用正压直吹式制粉系统,平衡通风、四角切向燃烧、固态出渣、运转层以下封闭结构,三分仓容克式回转式空气预热器。
  两台机组在2013年后逐步增加了SCR脱硝系统,SCR反应器装置采用了高灰型布置工艺,将反应器布置在锅炉省煤器与空气预热器烟道接口之间,并按照三层模式布置催化剂。液氨法SCR方案,烟气从省煤器出口水平烟道引出,竖直进入SCR入口上升烟道,水平地进入反应器的顶部,在整流器的作用下,烟气垂直向下通过催化剂和反应器,并在空气预热器入口烟道膨胀节上游接入。
  机组进行脱硝改造后几年来,空气预热器差压逐渐增大,发生了堵塞现象。自从脱硝系统投运以来,空气预热器的运行工况发生了改变,堵塞、腐蚀情况极易发生,甚至对整台机组的安全运行构成了不稳定因素。针对近几年空气预热器在使用过程中出现的一些问题,本文结合实际应用,就其危害及部分原因作出简要的分析,并相应给出一些预防建议措施,比如改进SCR系统、锅炉低负荷时燃烧调整、空气预热器吹灰冲洗调整等方式来解决堵塞问题。
  2  空气预热器堵塞的危害
  长期沉积的水蒸汽及SO3、NH4HSO4严重腐蚀蓄热元件,受热面光洁度恶化,加重空气预热器的积灰,影响换热效果;积灰不能及时清除,导致管排腐蚀严重,漏风量增大,造成锅炉燃烧所需的风量不足,排烟温度提高,锅炉换热效率降低,电能的消耗加大;空气预热器堵塞不均匀时,可能会导致炉膛负压周期性波动,波动周期与空气预热器旋转周期同步,由于该波动的存在,对引风机的自动控制产生扰动会导致引风机失速,威胁到机组的安全经济运行甚至造成RB(RUNBACK,机组快速减负荷)。
  3  空气预热器堵塞原因分析
  机组增加了SCR脱硝系统后,锅炉空气预热器分别出现了不同程度的堵塞。SCR 反应器的原理是在催化剂作用下,将氨气直接喷入锅炉省煤器下游300℃以上的烟道内,把烟气中的NOx还原成为对环境无影响的N2和H2O。
  SCR的化学反应原理非常复杂,主反应是NH3 在一定的温度下和催化剂的作用下,选择性地把烟气中的NOX 还原成为NO2,其反应过程涉及到几十个反应方程。
  当烟温低于220℃时,NH3与烟气中SO3发生化学反应生成NH4HSO4或(NH4)2SO4,当SO3浓度较高时,按照SO3/NH3反应的规律主要生成NH4HSO4;在147℃~210℃之间,NH4HSO4为高粘性液体,极易粘在空预器中低温换热面,粘附烟气中的飞灰,加剧空预器堵塞情况;低于147℃时,NH4HSO4为固体,影响较小。
  空气预热器对NH4HSO4结垢异常敏感,脱硝氨逃逸造成的NH4HSO4黏附在空气预热器冷端壁面是堵塞的主要原因。氨逃逸控制不佳的因素有很多,包括:烟气监测CEMS系统测量比较局限,造成烟气NOx总量不准,导致喷氨量过大;目前市面上的氨逃逸分析仪表测量精度及准确性较差,只能反映出实际趋势;SCR脱硝系统投运时间增加后,催化剂活性下降直接影響反应效果;负荷较低时,SCR反应器入口烟温下降,催化剂活性降低,脱硝效率下降;由于烟气流场分布、NOx浓度分布不均、喷氨量等原因导致SCR出口氨逃逸不好控制。此外由于冬季环境温度较低,空气预热器换热面的壁温进一步下降,也易造成NH4HSO4的加速形成。
  4  预控措施及改进方向
  (1)SCR脱硝系统控制策略的调整。在负荷调整期间、异常工况下,可适当加大人工干预力度,对脱硝效率上下限值加以控制。为避免在低负荷时喷氨过量,可以优化低负荷时低氮燃烧的二次风配风方式,合理控制入口NOX含量。进行低氮燃烧改造也可以有效控制入口NOX含量。
  (2)空气预热器运行方式的调整,包括吹扫行程调整及吹灰步进时间,提高吹扫覆盖面。四期锅炉空预器型号为2-29VI(T)-1880 SMRC,为三分仓回转式,空预器换热元件分为高温、中温与低温三段。为应对硫酸氢氨的粘附堵塞,需采取相应有效措施对空预器换热元件的高度、材质、板型以及除灰器等进行改造,亦可相应减少结垢和腐蚀率。
  (3) 供氨调门、供氨流量计、喷氨格栅加强优化调整,保证喷氨及烟气的流场均匀分布。烟气在线监测CEMS系统加强校验和比对,增加多点取样,提高测量代表性。通过日常校准、定期维护等方式提高SCR系统测量的可靠性和准确性。新建机组调试过程,一定要做好喷氨格栅的细调工作和相应的流场分布试验等。
  (4) 通过四期的两台机组最近几次对空气预热器的在线冲洗效果来看,在冲洗初期,空气预热器的烟气侧差压确实得到了降低和有效控制,但是堵塞严重时效果一般。机组停运后采用高压水冲洗的效果较好,但需要机组停运,并会造成受热元件表面破坏,加速NH4HSO4的沉积速度。空气预热器堵塞严重时,还可利用机组检修周期进行化学清洗,使蓄热元件的表面更加光洁,减缓NH4HSO4的沉积以及堵灰过程,但会使用大量化学制剂,造成二次污染。所以今后要严格控制氨逃逸率,并在条件允许的情况下,对现有的固定式冲洗设备进行升级改造。
  (5) 从脱硝的反应原理来看,保证烟囱入口NOx排放合格的条件下,必须选择合适的配风方式才能降低脱硝反应器入口NOx含量,才能减少喷氨量。机组运行中还需要尽可能低的控制氧量。通过NOx的生成机理可知,氧量对NOx的生成量起着决定性的作用。因此,为了控制NOx含量,应在保证燃烧充分的前提下尽可能低的控制氧量。但低氧量情况下,炉内结焦极易发生,所以,在低氧运行中,应经常对炉膛结焦情况进行检查,以便将氧量控制在合理范围内。
  5  结语
  通过对典型300MW 亚临界机组SCR脱硝空气预热器堵塞原因的分析及对策研究,从造成堵塞物质的形成原理和形成工况等几个方面进行分析,在燃烧调整、配风方式、加强在线冲洗、做好脱硝系统的维护等方面总结出了一些行之有效的针对措施、改进方向,尽可能的减少空气预热器堵塞事件的发生,提高了机组的经济性和安全性。
  参考文献
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