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浅谈DU966组合钻床的PLC改造

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  摘要:根据DU966组合钻床的动作流程以及生产要求,对设备线路进行技术改造,在保留原有动作流程的基础上,对其工作电路进行plc改造。
  关键词:组合钻床PLC改造
  0 前言
  该型号组合钻床是我厂加工机床标件的专用组合机床专机,由于设备电气部分采用传统的以继电器、接触器为主要元件的顺序控制电路,线路及元件经过多年的使用已经老化,故障频发,所以急需改造,经过改造后的线路采取了plc控制,使得机床在稳定运行的基础上提高了工作效率,减少的工人的劳动强度,以及降低维修成本,并且最大程度的降低了故障率。
  1机床的运行过程
  本机床由底座、立柱、旋转工作台、动力头、主轴箱、夹具等部分组成,夹具为单独夹具电机控制,具有两个工位,由旋转油缸完成,主要工作循环为:“动力头,工作台在原位”→“工件夹紧”→““动力头向下(快进)”→“动力头工进”→“动力头后退”→“动力头原位”→“拔销”→“工作台旋转”→“插销”→“动力头,工作台在原位”→“工件松开”→下一个工作循环。
  2PLC控制线路的设计方案
   通过对设备的技术特性和工作流程分析,确定使用PLC替代原有的线路,采用omron可编程控制器。
  2.1可编程控制器的选型以及I/O点分配
   根据这台组合钻床工作顺序的电机要求以及液压系统要求最终统计出设备要求的输入/数尺开关量,并且分析出输入/输出点数,根据实际设计需要选择日本OMRON公司生产的CPM1A-40CDR型的PLC,继电器输出。其中PLC的输入点是17点,输出点是11点。11个输出点对应控制4台电动机的4个接触器,4个电磁阀线圈,刚好够用。具体的I/O点分配见下表。
  
  
  2.2可编程控制器程序的设计
  根据机床的工作流程,以及设定的I/O地址,编制成的控制程序如下面的语句表,该程序考虑到了机床在运行过程中的安全性以及可操作性问题,可以更加简洁的操作并且在容易出现事故的地方使用多处联锁保护。程序编制完成后通过手持编程器传入到PLC中,然后进行调试。
  语句表
  
  LD0002
  OR0501
  AND 0001
  OUT 0501
  LD0003
  AND 0009
  OR1000
  AND 1000
  AND 0501
  ANDNOT 1001
  ANDNOT 0507
  OUT 1000
  LD1000
  LDNOT1001
  OUT 0506
  LD1000
  LD0100
  OR1001
  OUT 1001
  LD1001
  LD0500
  OUT 0508
  LD1000
  OR0508
  OUT 0500
  LD0101
  OR0004
  OR0507
  ANDNOT 0009
  AND 0501
  OUT 0507
  LD0006
  OR0511
  AND 0009
  AND 0501
  ANDNOT 0005
  OUT 0511
  LD1001
  AND 0511
  OR0509
  ANDNOT 0005
  ANDNOT 0510
  OUT 0509
  LD1000
  OR0510
  ANDNOT TIM003
  OUT 0510
  LD0510
  TIM 003 #100
  LD0007
  AND 1000
  AND 0504
  OUT 0503
  LD0008
  AND 1000
  AND0503
  OUT 0504
  END(01)
  
  3.结束语
  通过把PLC技术应用于工厂的专用组合机床,用输入、输出点代替了原有的继电器、接触器控制电路,节约了改造成本,改造后的机床在生产上应用以后,操作灵活,减少了机床的故障率,大大提高了劳动生产率。经过改造后的机床控制系统与原机床继电器系统相比有了明显的改善,系统的可靠性提高,稳定性好,易于维护,加工零件的质量也得到了很好的保证,产生了良好的经济效益。
  注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。


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