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浅谈凝结水泵变频技术在台山电厂1\2号机组的应用

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  摘要:神华广东国华粤电台山发电有限责任公司利用1、2机组大修机会对凝结水泵系统进行了变频技术改造,避免了在机组负荷较低时凝结水泵较大的截流损失,既节能降耗,又提高了机组的经济效益。
   关键字 :凝结水泵;变频器;改造
  一、 概述
  台山电厂1、2号机凝结水系统分别于2003年12月、2004年4月投入运行,每台机组配备两台100%容量的定速凝结水泵,正常运行时,1 台运行一台备用,除氧器水位的调节是通过调节除氧器水位调节阀的开度实现的。由于这两台机组的凝结水泵容量及扬程选型偏大、机组调峰运行、除氧器滑压运行等等多方面的原因,在机组各种运行负荷下,除氧器水位调节阀开启不足,节流引起的凝结水压能损失严重,凝结水泵偏离经济区域运行,造成凝结水泵马达额外的耗电损失,影响了机组的经济性。自投产以来凝泵振动较大,03年11月27日及11月29日相继受到泵轴的轴向推力而烧毁两台凝泵电机驱动端轴承,后来把4台电机驱动端6232/C3滚珠轴承改造为NU232/C3滚柱轴承, 07年2B凝泵电机因为振动大进行维修。
  二、 凝泵变频器简介
  为了降低机组的能耗,将凝结水泵电机由工频运行改为变频调节,利用高压变频器技术改变水泵电机驱动电源的周波,实现凝结水泵无级变速,使得水泵的凝结水流量与压力适应机组负荷的变化,减少调节阀门的节流损失。另外,采用变频调速之后,依靠泵转速变化来改变凝结水流量以调整除氧器的水位,调节机构相对普通阀门而言,线形度更好,易于举得更好的调节品质。
  变频装置由上位机柜、旁路柜、变压器柜、功率柜及控制柜组成。上位机柜内装有外接电脑显示器,用于监视系统状态和参数;旁路柜内安装有K1~K4四把刀闸,可分别实现两台凝结水泵工频与变频运行方式的切换。
  变频装置的启停有就地和远方两种控制方式。就地控制方式下,可通过就地功率控制柜上的启、停来操作,遇故障时可实现就地事故紧停按钮紧停及故障消音操作。在远方控制方式下,就地紧停按钮、启动和停止按钮以及消音按钮均不起作用,所有操作由DCS相应控制系统完成对应功能。
  就地装置柜面板简介:
  1)凝结水泵旁路控制柜(以1号机为例)
  
  
  
  以上为凝结水泵旁路控制柜显示面板,在面板里面设有1A凝结水泵变频装置输入刀闸K1、输出刀闸K2。1B凝结水泵变频装置输入刀闸K3、输出刀闸K4。GK1和GK2为三相电源指示灯。当6KV凝结水泵开关合闸正常(无论是变频状态还是工频状态只要高压电源合闸)GK1和GK2为三相电源指示灯常亮。
  2)1号机凝结水泵变频器控制柜
  变频器控制柜上共有8个状态指示灯
  
  
  
  当选用任一台凝结水泵变频状态下(K2切变频、K1合闸或者K4且变频、K3合闸)时,合上6KV 开关后1号机组凝结水泵变频装置功率控制柜上“高压接入”、“待机”指示灯亮,故障、报警指示灯熄灭,远方启动凝结水泵变频装置就地检查变频装置功率控制柜面板“运行”指示灯亮,“待机”指示灯熄灭。正常变频方式运行时只有运行和高压接入指示灯亮且为红色。
  三、凝泵变频器的运行方式
  为节约成本,1、2号机组两台凝结水泵共用一套变频装置,凝结水泵变频装置采取一拖二的方式运行,即两台凝结水泵共用一台变频装置,凝结水泵通过切换旁路柜内的刀闸进行工频和变频方式的切换。正常运行采取一台变频运行一台工频备用的方式,可实现事故状态下的联锁启停。
  凝结水泵有变频和工频两种运行方式,可通过旁路柜内的刀闸进行运行方式的切换。正常运行只允许一台泵变频运行或两台泵工频运行,不允许两台泵都处于变频状态。
  要实现两台泵之间的变频方式的切换,要经过三个过程:A泵变频运行、B泵工频备用―①―B泵工频投运、A泵变频停运―②―A泵工频投运、B泵工频停运―③―B泵变频启动、A泵工频停运备用。每次变频器旁路柜内刀闸切换一定要先将该刀闸所在的凝结水泵的6KV开关断电。
  
  
  
  四、凝泵变频器的闭锁功能
  1) 变频装置旁路柜内变频输入刀闸K1、K3不允许同时在合闸位,但可以同时在分闸位;
  2) 变频装置旁路柜内变频输出刀闸K2、K4不允许同时在变频位,但可以同时在工频位
  3) 1A凝结水泵6KV开关1BBA04合闸(GK1三相电源带电)后对应的刀闸K1、K2不允许操作;
  4) 1B凝结水泵6KV开关1BBC04合闸(GK2三相电源带电)后对应的刀闸K3、K4不允许操作
  5) 1A凝结水泵变频状态(K1合闸,K2变频位)转工频状态,进行刀闸切换时先将变频输入刀闸K1断开,再将变频输出刀闸K2切换到工频位,不能颠倒顺序;1B凝结水泵变频转工频进行刀闸操作顺序相同;
  1A凝结水泵工频状态(K1分闸,K2工频位)转变频状态,进行刀闸切换时先将变频输出刀闸K2切换到变频位,再将变频输入刀闸K1合闸,不能颠倒顺序;1B凝结水泵工频转变频进行刀闸操作顺序相同。
  五、刀闸的操作
  凝泵变频器隔离刀闸设有闭锁电磁锁,操作时轻轻按下红色按钮,停电电磁声,拔出闭锁插销,进行刀闸操作。电磁锁无电,或者插销未拔出,不得野蛮操作。为了增加操作的安全和方便,在柜门内部设有加长操作把手。
  六、凝泵变频控制逻辑简要说明
  
  
  
  七、变频取得的成效
  凝泵电机为电动机:YLKS630-4,功率:2200kW 电压:6kV,电流: 240.6A,转速:1492rpm,防护等级:IP44,绝缘等级:F,接线方式Y,上海电机厂生产。
  凝结水泵未变频前凝结水总量受负荷变化影响较大,尤其是在凝结水量较小情况下,通过节流方案控制凝结水泵的水量,电机不管在什么负荷下电流没有什么变化,基本为185A。:
  成效一、节能降耗
  以1号机组2008年1-6月份凝泵实际耗电为例计算变频节能效果:
  1号机组1-6月份发电量:194275万KWH,1号机两台凝泵电机1-6月份耗电量:700.598KWH,凝泵电机耗电占发电量的0.36%,凝结水泵运行时间与机组运行时间基本一致,凝泵在机组满负荷(600MW)情况下实际功率为1879.8 kW/h,1-6月份负荷率为74.13%,对应负荷下实际凝结水流量为1270t/h---对应凝结水泵转速1110 rpm,机组满负荷时凝泵流量1712t/h---对应凝结水泵转速1480rpm,根据离心泵转速-功率对应关系,当负荷降至74.13%,即凝结水泵转速降至1110 rpm时,其功率为1393.5kW/h,而实际在此负荷下凝结水泵电功率为1879.8kW/h,两者相差486.3kW/h。
  由上可知,通过引入变频技术,以上半年机组74.12%负荷率考虑,凝结水泵电功率将会降低486.3 kW/h。还以实际运行6000小时计算,上半年可节电2917800千瓦时(将变频器效率影响和改变频后管道效率提高因素影响忽略)。以每度电0.37元计算,可节约107.9586万元人民币,全年节省约108万元人民币,预计不到3 年可收回成本。
  成效二、设备性能
  汽轮机凝结水泵电机加装变频器后可以改善凝结水系统工作性能,在机组启、停机和低负荷运行期间可以大大降低凝结水压力,确保机组安全稳定运行。
  成效三、对环境的影响
  汽轮机凝结水泵电机加装变频器后可以降低电机转速,进而降低电动机噪音,改造前电动机噪音为85dB,改造后可降至75 dB以下。
  八、运行泵与备用泵的定期切换规定
  我厂凝泵型号10LDTNB-6P,为立式筒袋型多级离心水泵。1、2号机凝泵变频改造后,凝泵定期切换周期已由原来的15天改为备用泵定期试运(约3分钟/月),变频泵持续运行。
  凝泵长期备用无法保证推力瓦及盘根的良好状态,在事故工况下存在备用泵联启失败的风险。按照《安规》关于设备定期试验轮换要求,应定期切换运行,以保证备用泵随时安全联启。
  经调研,宁海电厂的凝泵切换周期为1个月、定州电厂的凝泵切换周期为3个月。汽机专业、电气专业技术人员就上述问题讨论后,对我厂1、2号机凝泵切换 形成如下意见:1、2号机凝泵定期进行变频切换,切换周期暂定为2个月。
  九、结语
  电厂发电的同时又消耗大量的能源,通过技术改造有较大的节能降耗空间,可以提高机组的经济效益。虽然两台凝结水泵公用一台变频器节省了投资成本,但是两台凝结水泵在切换变频方式运行时操作仍较为复杂,系统还可以进一步完善。
  
  注:文章中所涉及的公式和图表请用PDF格式打开


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