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一起功率变送器故障导致AGC异常调节的分析及应对措施

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  摘 要:自动发电控制(AGC)是并网发电厂提供的有偿辅助服务之一,AGC调节品质直接关系到电网的安全稳定运行,为保证电网安全、经济、稳定运行,自从2010年6月底华中电网“两个细则”试启动以来,电网对电厂AGC调节性能有明确的规定,要求各水电厂AGC调节速率、调节精度、响应时间等满足华中电网“两个细则”要求,并分月对电厂AGC运行情况进行统计与考核。为此各厂为减少AGC考核发电量,不断完善AGC调节性能,以满足电网要求。
  关键词:AGC;有功功率变送器;五凌集控
  中图分类号:TK478 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)01-0171-02
  0 引言
  五强溪水电厂位于湖南沅水下游沅陵县境内,电厂以发电为主,兼有防洪、航运等综合利用效益,是沅水流域水电梯级开发的骨干电厂,电厂装机容量125万KW(5×250MW),是湖南省最大水电厂,电厂主要承担华中电网调频、调峰、调压、断面潮流控制及事故备用任务,2012年实现“无人值班、远程集控”。2019年02月五强溪水电厂发生一起因#5機有功功率变送器故障,导致全厂出力不断下降,偏离华中电网计划曲线运行,最后导致AGC功能退出。本文通过对五强溪水电厂#5机有功功率变送器故障情况分析,提出AGC功能优化意见,为其他AGC调节水电厂提供参考。
  1 案例分析
  1.1 现象描述
  (1)2019年02月13日07∶43∶41,五强溪电厂#2、#3、#5机运行,#1、#4机备用,网调给定总有功577.697MW,电厂实发总有功574.61MW,其中#2机195.3MW、#3机189.93MW、#5机191.51MW,此时五强溪#5机组有功功率反馈值正常,AGC运行正常。(2)07∶44∶16五凌集控监控系统报“有功设定值越变幅!”、“AGC有功步长过大报警”,07∶44∶17网调给定总有功583.465MW,电厂总有功反馈值384.54MW(实际值为573.54MW),此时因有功设定值与实发值差值大于单步越变幅限值100MW,AGC未执行分配。#2机197.32MW、#3机191.64MW、#5机有功反馈值为0MW(实际值190.7MW),电厂实际总负荷未变化。(3)07∶44∶48,网调给定总有功463.020MW,电厂总有功反馈值381.93MW(实际值为573.06MW),此时因有功设定值与实发值差值小于单步越变幅限值100MW,集控AGC下发#2机154.34MW、#3机185.79MW、#5机154.34MW分配指令。#2机195.13MW、#3机185.79MW、#5机有功功率反馈值为0MW(实际值为192.14MW)。(4)07∶44∶58,集控监控系统报“有功设定值越变幅!”、“AGC有功步长过大报警”,此时#5机有功反馈值为0MW(实际值188.59MW)、#2机173.79MW、#3机186.99MW,电厂总有功反馈值为360.78MW(实际值549.37MW),与电网调度给定总有功463.020MW相差100MW。(5)07∶45∶20,网调给定总有功388.293MW,集控AGC下发#2机5MW、#3机194.34MW、#5机188.95MW,电厂总有功发反馈值为360.78MW(实际值为557.29MW),#2机173.79MW、#3机186.99MW、#5机0MW(实际值为195.51MW)。(6)07∶45∶29,电厂总有功反馈值为282.328MW,与网调给定总有功388.293MW相差大于100MW,报“有功设定值越变幅!”、“AGC有功步长过大报警”。(7)07∶45∶34,五凌集控监控系统报“有功设定值越变幅!”、“AGC有功步长过大报警”,此时#5机有功反馈值为0MW(实际值264.84MW)、#2机107.86MW、#3机167.25MW,电厂总有功反馈值为277.64MW(实际值539.95MW),与电网调度给定总有功388.293MW相差超过100MW,AGC未执行分配。07∶45∶52,网调给定总有功304.422MW,由于“AGC有功步长过大报警”未复归,AGC未执行分配。(8)07∶46∶24,网调给定总有功269.643MW,集控AGC分配指令#2机5MW(躲避振动区)、#3机5MW(躲避振动区)、#5机255MW,电厂总有功反馈值201.046MW,(实际值为459.47MW)。此时#5机有功反馈为0MW(实际值为266MW),#2机5.381MW、#3机185.52MW。(9)07∶46∶49,五凌集控手动退出AGC网调控制功能。
  1.2 原因分析
  1.2.1 #5机有功值突变原因分析
  正常情况下,监控系统有功功率输入为4-20mA模拟量,4mA对应有功功率为0MW,一旦输入小于4mA,监控系统会判断通道数据质量故障,此时集控AGC会自动退出。五强溪电厂#5机组有功功率反馈回路如∶有功功率组合变送器(A0061,输入为PT二次电压、CT二次电流,输出0-20mA),下串接3个扩路变送器(A0062调速器系统、A0063监控系统、A0064测振测摆系统,输入均为0-20mA,输出为4-20mA)。此次异常的原因是#5机组有功功率组合变送器A0061故障,给3个扩路变送器输入量为0mA,扩路变送器A0063会输出4mA量(对应0MW),故监控系统不会报#5机组有功功率通道数据质量故障,五凌集控侧五强溪电厂全厂AGC不会自动退出[1]。五强溪电厂#5机组有功功率变送器接线图1所示。
  1.2.2 AGC机组降负荷原因分析
  由于#5机AGC参与了负荷分配,且有功反馈始终为0MW,造成每次电厂实发总有功值总比前一次网调给定总有功值小,网调检测电厂实发总有功值变小后,会下调网调给定总有功值,总计五次,有效执行三次,当网调给定总有功值与电厂实发总有功值相比超过最大调节变幅100MW,就报“有功设定值越变幅!”、“AGC有功步长过大报警”,AGC不执行;当网调给定总有功值与电厂实发总有功值相比小于最大调节变幅100MW,AGC程序就会正常分配,直至AGC功能退出。   2 处理过程
  (1)五凌集控监控系统发五强溪电厂“AGC有功调功步长过大 动作/复归”报警,并且调度给定有功数据在减少,询问网调是否改动或减少五强溪调度给定有功数据。网调告知并未改动或减少五强溪电厂调度给定有功数据。(2)五凌集控将AGC控制模式由“网调”切至“集控”。(3)五凌集控下达五强溪电厂全厂有功设定值300MW、350MW,发现#2、#3机有功未进行分配,同时发现#5机组有功显示为0MW,机组导叶开度为64%,立即通知电厂检查,而#5机组实际负荷可能为260-270MW。(4)五凌集控退出#2、#3机有功成组,逐步增加#2、#3机组负荷。同时向网调汇报并申请开五强溪电厂#4机组并网、停#5机组备用获准。因#5机组有功显示为0,远程停机时导致机组不能自动减负荷,通知五强溪电厂现地电手动停机[2]。
  3 案例引发的思考
  (1)五强溪电厂#5机有功变送器故障后全厂AGC未自动退出,原因是由于五强溪电厂有功功率组合变送器(A0061),下串接3个扩路变送器(A0062调速器系统、A0063监控系统、A0064测振测摆系统),此次故障变送器为#5机组有功功率组合变送器(A0061),送监控系统的扩路变送器(A0063)并未故障,故监控系统不会报#5机组有功功率通道数据质量故障,五强溪电厂全厂AGC不会自动退出。(2)五强溪电厂AGC自动减负荷,原因是#5机有功显示突然变为0,网调侧AGC系统监测到五强溪电厂有功反馈值突然下降后,为逐步抬高五强溪电厂负荷,网调侧AGC会自动下发大于当前有功反馈值且与其差值小于100MW(最大调節变幅)的AGC有功给定值,但此时#5机组并未退出AGC调节,导致集控侧AGC仍对#5机分配有功,引起#2、#3机有功分配值减少,此时#5机有功反馈值一直为0MW,故导致此过程持续循环,网调AGC给定值持续下降。(3)故障处理过程中应沉着冷静,此次事故处理过程中将AGC切“集控”模式后,集控侧下达全厂有功给定300MW、350MW因超过全厂有功反馈值100MW(最大调节变幅),故未进行分配,耽误部分处理时间,此时应将所有机组AGC切单机,分别对机组进行有功给定,提高调功速度,及时恢复负荷。(4)故障前可能已出现信号抖动情况,此信号抖动被调速器电调系统检测到,但并未影响机组调功及有功反馈。运行值班过程中发现任何异常信号均应认真分析,及时通知电厂值班人员,尽可能的将事故压制在萌芽状态。(5)五强溪电厂库水位变化较大时,应及时通知电厂将机组导叶开限调整至比满负荷开度时大2-3%开度,防止反馈故障时机组过负荷[3]。
  4 优化建议
  (1)实现机组总有功与线路总有功超差退全厂AGC功能。集控及电厂AGC程序中通过将机组总有功与线路总有功进行比较,两者差值(取绝对值)超过一定值(30MW)保持5s后发“AGC机组总有功与线路总有功超差”报警,判断有功功率测量回路出现异常退出全厂AGC。(2)实现单台机组有功突变闭锁机组有功给定调节功能,防止机组负荷超调。修改#1-#5机组PLC程序,实现发电态下“机组有功(变送器)”与“机组有功(百抄表)”比较,当两者差值(取绝对值)超过20MW并保持2s,发“发电态下有功功率突变”报警,判断有功功率测量回路异常,闭锁机组有功给定调节功能,但不闭锁单步脉冲调节功能。(3)因电厂已无多余的测量用PT/CT,改为独立变送器需从现有功率组合变送器PT二次并线接入电压,CT二次串线接入电流,现测量PT/CT已接入了定子电流A0021、定子电压A0031、功率组合变送器A0061三个变送器,接线复杂,再增加变送器增加了PT二次回路短路、CT二次回路开路的风险,暂不具备改为独立变送器的条件,需进一步研究机组电测量变送器配置优化的可行性。
  5 结语
  AGC调节性能的好坏,直接关系到电厂及电网安全稳定运行,同时也影响电厂发电收益,不管电厂是从自身利益还是从电网安全角度出发,都应确保AGC控制程序完善,满足华中电网“两个细则”要求,本文通过对机组有功功率变送器故障提出了AGC功能优化建议,所提方法和措施对相关电站有参考借鉴价值。
  参考文献
  [1] 徐学琴,郭玉恒,王秀梅,等.调速器功率变送器测量偏小导致机组有功功率波动分析[J].中国农村水利水电,2014(10)∶176-177.
  [2] 唐杰阳,李甜甜,毛成钢,等.水轮机调速器负荷异常上升原因分析及处理[J].四川电力技术,2013(1)∶92-94.
  [3] 王毅,许林波,缪盛艳,等.变送器误差对机组AGC调节品质的影响分析[J].机电信息,2014(24)∶3-4.
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