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钢板弹簧断裂问题研究

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  摘 要:钢板弹簧是汽车悬架系统的关键构件,其将车轮的力和转矩传递给车架,对车架起导向、缓冲、减震、支撑等作用,受成形工艺、安装条件、使用环境等因素影响,在长期服役过程中,钢板弹簧在外界循环载荷作用下存在断裂失效的风险。文中汽车钢板弹簧断裂失效为批次失效,失效率约5%,通过化学成分、显微硬度、断口形貌、金相组织等的分析测试,分别对失效钢板弹簧材质、性能、断裂形式等进行研究。在此基础上判断其失效行为,进而提出改进措施。
  关键词:钢板弹簧;断裂问题;措施
  1 试验
  1.1 试件
   试验件为路试过程失效的汽车钢板弹簧,材料为60Si2Mn,热处理工艺为淬火+中温回火。
  1.2 试验过程
   采用HCS-140型高频红外碳硫分析仪,参照GB/T20123—2006《钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》分析试件材料C,S元素含量,采用ARCOS型电感耦合等离子体发射光谱分析仪,参照GB/T20125—2006《低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》分析试件材料Si,Mn,P元素含量;采用HB-3000B型布氏硬度计,参照GB/T231.1—2009《金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法》检测试件表层及心部硬度;采用OLYMPUS-BX60M型光学金相显微镜观察试件金相组织,并参照GB/T10561—2005《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》进行非金属夹杂物评级;采用带INCAOXFORD能谱仪的QUANTA200型环境扫描电镜分析试件断口形貌及腐蚀产物成分。
  2 试验结果
  2.1 断口宏观形貌
   断口平齐,无明显塑性变形,裂纹在棱边表面萌生,断面有明显的扇形疲劳扩展区域,断口及其附近区域表面存在明显锈蚀。
  2.2 化学成分
   试件材料化学成分符合60Si2Mn材料的技术要求。
  2.3 非金属夹杂物
   试件材料非金属夹杂物符合60Si2Mn材料的技术要求。
  2.4 布氏硬度
   试件表层硬度明显低于心部硬度,且表层硬度已低于技术要求。
  2.5 断口微观形貌
   裂纹源处表层存在腐蚀坑,腐蚀坑附近区域断口被腐蚀产物覆盖,已无明显断口形貌特征。裂纹自腐蚀坑底部萌生并扩展,裂纹扩展区域呈扇形。裂纹扩展区呈现准解理断裂特征,疲劳贝壳纹线较细密,局部存在二次微裂纹,裂纹扩展区约占整个断口面积的70%。瞬断区有明显的韧窝及撕裂岭,呈现韧性断裂特征。
  2.6 金相组织
   组织为回火屈氏體+少量铁素体,为正常淬火后中温回火组织。
   表层凹凸不平,存在较多腐蚀坑,部分腐蚀坑底部可见腐蚀裂纹垂直表面向心部扩展,腐蚀裂纹外宽内窄,呈喇叭状,腐蚀坑及腐蚀裂纹内部充满腐蚀产物。试件表面有脱碳现象,腐蚀较轻的区域脱碳层深度约为0.15mm,脱碳区域以部分脱碳组织为主,最表层可看到长大的块状铁素体,出现全脱碳组织形态。
  2.7 能谱
   可以看出,腐蚀裂纹内部腐蚀产物成分主要为O,Si,Fe,无S,Cl等活性腐蚀离子。
  3 分析与讨论
   试件化学成分、非金属夹杂物等级符合技术要求,心部硬度满足技术要求,心部金相组织无异常。试件表层硬度较心部下降明显,且已低于技术要求,结合金相组织分析可知,表层有明显脱碳,脱碳层深度约为0.15mm,脱碳层中可看到长大的块状铁素体,出现完全脱碳组织形态。
   出现明显的完全脱碳层要求碳在铁素体具有一定的溶解度。由60Si2Mn钢铁碳相图铁素体中碳的饱和曲线可知,当加热温度小于950K时,碳在铁素体中的溶解度小于0.01%,此时已很难满足脱碳条件,也不发生铁素体脱碳,即不发生完全脱碳。在单相奥氏体区,无论加热炉气氛中的碳势高低,也不存在完全脱碳。因此,可推断此试件或材料在此温度上下限区间范围内有较长的保温过程。
   通过表层金相检测可以清晰看出,表层有腐蚀裂纹萌生于腐蚀坑底部,并垂直表面向心部扩展。推断认为脱碳使得表面疲劳强度及耐蚀性能降低,进而在裂纹源及附近表面产生较多腐蚀坑及垂直表面的腐蚀裂纹,在外力作用下表面腐蚀缺陷处成为早期疲劳源。断口形貌也对上述结论提供了佐证,裂纹起始于表面腐蚀坑处,裂纹扩展区断口为准解理断裂形貌,为典型疲劳断裂特征。此外,裂纹扩展区疲劳贝壳纹分布均匀细小且面积占断口的70%左右,说明样品承受的外力平稳,名义应力并不大,非过大应力造成的瞬时或短时破坏。能谱分析结果显示,腐蚀产物主要成分为O,Si,Fe元素,而无S,Cl等活性腐蚀离子。可以推断试件使用环境均处于正常状态,并不存在盐雾、酸雨等极端腐蚀环境加速失效的状况。
  4 结论
   非金属夹杂物按照化学成分分为氧化物系夹杂物、硫化物系夹杂物和氮化物系夹杂物。硫化物的危害有:一降低了钢的塑性、韧性和抗疲劳性能;二降低了钢的耐腐蚀性。氧化物和硅酸盐的危害有:一方面使钢的横向力学性能恶化;另一方面使钢的切削加工性能下降,从而降低了钢的塑性、韧性和抗疲劳性能。氮化物会使钢的脆性明显增加。
   非金属夹杂物的存在,使钢在加工变形时其金属基本的连续性被破坏,钢的力学性能、物理性能、化学性能以及工艺性能就会降低。非金属夹杂物导致应力集中,引起断裂;数量多且分布不均匀的夹杂物会明显降低钢的塑性、韧性、焊接性能以及耐腐蚀性等。
   由于脱碳使得表面疲劳强度及耐蚀性降低,经过长时间腐蚀及应力作用,在表面产生腐蚀坑及腐蚀裂纹。循环外力作用下,腐蚀缺陷处产生严重的应力集中现象,早期裂纹进一步扩展,进而最终导致腐蚀疲劳断裂。该批次钢板弹簧失效率较高,达到约5%,应为工艺原因造成。通过适当调整加热温度,避开脱碳峰值发生的温度区间,并在加热炉中通入保护气氛,同时增加加工余量,在热处理后将表面脱碳层加工掉,并对表面进行喷丸强化等一系列措施,表面耐蚀性及抗疲劳性能大幅提高,可有效避免脱碳引起的腐蚀疲劳断裂。
  参考文献:
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