您好, 访客   登录/注册

焦化工序绿色生产新技术应用研究

来源:用户上传      作者:

  摘要:为适应当前环保形势,焦化工序对包括焦炉烟气脱硫脱硝,焦炉煤气精脱硫,干熄焦除尘废气脱硫,化产区域VOCs治理,酚氰废水深度处理等进行技术引进及改造。,取得了明显的社会效益,为企业的环保提标和绿色制造做出有益的尝试,为企业转型发展进行了探索。
  关键字:脱硫脱硝,VOCs,酚氰废水,深度处理
  引言
  河北某钢铁企业配套年产206万吨焦炭的焦化工序。同时作为身处26+2城市范围内的冶金企业焦化工序,立足自身长远、良性、绿色发展,在原有较为健全的环保设施基础上实施工艺提标改造,投建应用了一批环保新技术和新工艺,取得较好的社会效益,为冶金企业的绿色制造转型做出了有益的尝试。
  1已实施的工程
  1.1焦炉烟气脱硫脱硝
  焦炉烟气脱硫脱硝系统采用以SDA(半干法脱硫)+布袋除尘+SCR(选择性催化还原)脱硝为主工艺、对焦炉的烟气进行净化处置,处理烟气达到《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6中特殊地区排放限值要求,及河北省超低排放标准要求。河北省超低排放标准:SO2<15mg/m3NOx<130mg/m3颗粒物<10mg/m3NH3<10mg/m3。系统具有以下特点:
  1)采用NaCO3溶液作为脱硫剂,旋转喷雾器雾化喷洒在脱硫塔内与SO2反应生成Na2SO4.2)除尘系统采用高温覆膜氟美斯材质的布袋除尘器。3)设置一套热风炉烟气再加热系统。4)SCR脱硝采用低温催化剂。
  2焦炉煤气精脱硫
  对原工艺进行必要的改造。脱硫工序采用真空碳酸钾脱硫+丹麦托普索公司WSA湿法制酸工艺。为进一步降低H2S排放量。对原有的真空碳酸钾工艺进行提标改造。更换低阻力填料后两塔串联运行,在塔前设置高效微型捕集器分离脱硫前的粗苯工艺携入的洗油,串联后的脱硫塔前塔(1#塔)内设置高效雾化喷头将脱硫液雾化成接近于汽态,使本来是气液两相接触,瞬间转化为气汽两相接触,大幅度加大了两相分子之间的接触面积,使反应瞬间完成。精处理后的煤气H2S≤20mg/m3。
  3干熄焦除塵脱硫改造
  增加一套设计处置能力30000m3/h烟气脱硫+除尘的干熄焦设施。干熄焦除尘脱硫系统主要由气固脱硫反应器、预反应器,袋式除尘器装置,生石灰硝化装置,生石灰和消石灰储存系统等组成.处理后废气指标:SO2<30mg/m3颗粒物<10mg/m3
  3.1所选用的工艺流程与特点如下:
  1)干熄焦废气首先通过预混器和消石灰初步混合,进行初步的脱硫。之后通入高效气固脱硫反应器内部的循环流化床床体。从高效气固脱硫反应器顶部出来的含尘烟气,进入布袋除尘器,去除脱硫灰,脱硫灰大部分经斜槽回到高效气固脱硫反应器进口循环使用。
  2)吸收剂、循环脱硫灰在反应器内进行第二步反应,生成副产物硫酸钙、氟化钙、氯化钙等。这些固废与煤气脱硫的脱硫灰一并处置。
  4化产区域VOCs治理
  根据《河北省焦化行业污染整治专项行动方案》对焦化工序煤气净化区域挥发性有机物进行治理。其中非甲烷总烃、酚类、苯要达到《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322—2016)的排放限值,达到以下要求,并建立泄露与检测制度(LDAR)。即:①焦油类储槽:非甲烷总烃<50mg/m3酚类<50mg/m3苯并[a]芘<0.3?g/m3氰化氢<1.0mg/m3氨<10mg/m3硫化氢<1.0mg/m3。②苯储槽:苯<4.0mg/m3非甲烷总烃<50mg/m3
  4.1化产部分
  在化产车间的鼓冷区域、粗苯区域、脱硫区域及油库区域各设置一套VOCs收集预处置装置。采用喷射器将尾气收集,通过吸收(碱洗/油洗)-吸附(活性炭)两段处理尾气,碱洗采用循环氨水为碱洗液,油洗采用脱苯用的洗油,活性炭吸附饱和后配空气送入焦炉无害化处置。
  4.2配风后进入到焦炉
  ①化产VOCs尾气主管道,在地下室前机焦侧各分两路管道。分别对应相应的上升气流交换程序。然后在焦炉内燃烧②VOCs气体中可燃气体体积一般最大不超过0.3%,可实现尾气含氧大于20%。③为进一步保障焦炉安全,其上设置报警装置。VOCs风机直接停机。
  5酚氰废水深度处理
  1)酚氰废水处理采用A/O/O工艺。原处理过程分为四段三级。污泥处理段采用污泥浓缩池+带式污泥脱水机工艺,脱水后污泥定期配煤。处理后的废水排往炼铁冲渣全部消纳。
  2)此提标改造项目为国家水体污染控制与治理科技重大专项《钢铁行业水污染全过程控制技术系统集成与综合应用示范》重要组成部分。出水指标:pH6~9CODcr50mg/LBOD520mg/L悬浮物(SS)20mg/L挥发酚0.1mg/L总氮(TN)15mg/L氨氮(NH4-N)5.0mg/L氰化物0.2mg/L硫化物0.5mg/L总磷1.0mg/L石油类1.0mg/L.
  ①针对混杂在蒸氨废水中的少量脱硫废液问题。单独对脱硫废液处理。处理后的脱硫废液CN-<100mg/L,S2-<20mg/L。
  ②新增废水深度处理单元,设计水量300m3/h,采取反硝化滤池、多介质过滤处理、非均相臭氧催化氧化、曝气生物滤池工艺组合。最后曝气生物滤池达标出水进入回用水池存储,经泵送炼铁冲渣全部消纳。
  6准备实施的环保改造项目
  在现有的装备水平基础上,为进一步改善区域作业环境、提升污染管控水平,准备实施如下的改造项目:
  1)对生化池棚化封闭
  计划对于生化池实施棚化全密闭。杜绝异味逸散污染环境,恶臭气体收集后处置。采用直接燃烧法即:捕集后的气体引入到VOCs系统后在炼焦炉内燃烧。实现区域无味,改善作业环境。
  2)焦炉棚化,杜绝无组织放散污染大气
  焦化工序的无组织放散源头在焦炉本体,随着各环节放散污染的收集处置日趋完善,将焦炉棚化、形成厂房式的生产车间已基本具备条件。但还需对焦炉棚化的方案与应急处置措施进行充分的论证,在确保安全生产的前提下实现焦炉棚化。
  7结语
  当前严峻的环保形势对于传统冶金产业中的铁、烧、焦重污染工序既是挑战,也是机遇;严苛的排放指标在推动污染控制、治理技术进步、装备升级的同时,也最大程度的推动从业人员意识的转变,由传统的“安全第一”、“效益至上”逐步升级为“安全、环保第一”、“经济效益与社会效益并重”。立足自身工序特点,积极谋划绿色发展。推动绿色钢厂建设,形成城市与钢厂协同发展的良性模式。实现焦化工序的“无尘、无味、无烟、无声”以实际行动逐步推进可持续发展与绿色生产。
  参考文献:
  [1]曹剑叶,岳淳,冯怡晗,张清栋.转炉炼钢综合计算模型ISDM[A].第十一届全国自动化应用技术学术交流会论文集[C].2018.
转载注明来源:https://www.xzbu.com/1/view-14972219.htm