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陶瓷过滤机过滤铁精矿的优化研究

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  摘 要:某选矿厂利用60m2陶瓷过滤机过滤铁精矿,实际平均利用系数仅为0.56t·m-2·h-1,平均滤饼水分12%。通过对陶瓷过滤机的工艺参数进行调整,最终陶瓷过滤机的平均利用系数提高到了0.8t·m-2·h-1,水分降低到9%以下,满足了生产要求。
  关键词:陶瓷过滤机;过滤;滤饼水分
  DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.08.088
  1 概述
  某铁选矿厂采用60m2陶瓷过滤机过滤铁精矿,由于球团作业混料水分要求小于9%,而实际平均滤饼水分已经达到12%,设备产能低,平均利用系数0.56t·m-2·h-1。由于陶瓷过滤机受给矿浓度、滤盘转速、真空度影响非常大,所以我们对陶瓷过滤机的工艺参数进行研究分析,进而确定了陶瓷过滤机的最佳工艺参数。
  2 陶瓷过滤机的工作原理及工作过程
  2.1 工作原理
  陶瓷过滤机的滤板坯体采用中刚玉制作,表面膜为白刚玉,制作成的滤板内部形成不规则的微细孔道,每个毛孔直径小于2μm,每个微孔相当于一个毛细管[1],正是应用毛细原理,使得滤板只有滤液可以通过,空气无法通过,保证了过滤时的真空度。当滤板浸入矿浆中时,通过毛细作用,矿浆中的固体颗粒堆积在滤板表面,形成滤饼,而滤液则通过滤板从滤液管道中排出实现固液分离[2]。
  2.2 工作过程
  陶瓷过滤机主要构件包括分配头、转子、刮刀、搅拌器、浆料槽及反冲洗系统。
  工作开始时,浸没在料浆槽的滤板在真空的作用下,表面形成较厚的物料层。滤液通过滤板中的微孔到达分配头,再从分配头进入真空桶。滤板脱离矿浆液面后仍继续脱水,使滤饼进一步干燥,最后在刮刀的作用下卸料。
  卸料后的滤板进入反冲洗区,通过反冲洗水清洗滤板上堵塞的微颗粒,至此完成一个循环过程。在陶瓷过滤机长时间运转后进行一次超声波与酸液的联合清洗[3]。
  3 陶瓷过滤机的优化研究
  优化前陶瓷过滤机的平均给矿浓度45%,滤盘转速在0.6r/min~1.2r/min之间,平均真空度0.06MPa。因为陶瓷过滤机主要受给矿浓度、滤盘转速、真空度因素的影响,所以逐一进行研究分析使陶瓷过滤机达到最佳的工作效果。
  3.1 给矿浓度的影响
  由表1可以看出,在控制真空度与滤盘转数一定时,随着给矿浓度的升高,利用系数和滤饼水分逐渐升高。因为浓度可以改变矿浆的性质,当浓度达到一定值时,矿浆粘度会对过滤产生阻力,高浓度过滤阻力较低浓度滤饼阻力低[4-5]。为满足滤饼水分小于9%的要求,陶瓷过滤机最佳的给矿浓度应控制在55%~60%,这时的平均利用系数0.8t·m-2·h-1,滤饼水分在8%左右。
  3.2 滤盘转速的影响
  由表2可以看出,在真空度不变,给矿浓度控制在55%-60%时,随着滤盘转速的提高,利用系数先逐渐提高后略有偏小,而滤饼水分随滤盘转速的升高而升高,说明滤盘转速与产能不是简单的线性关系,而是一种抛物线的关系,但是随着滤盘转速提高滤饼水分会升高,这是因为滤饼脱离矿浆液面后继续干燥的时间变短了。为了满足滤饼水分小于9%的要求,陶瓷过滤机的最佳转数应控制在0.8r/min~1r/min之间。
  3.3 真空度的影响
  转数在0.8r/min~1.0r/min时,给矿浓度控制在55%-60%时,随着真空度的提高利用系数逐渐提高,并且滤饼水分逐渐降低。所以实际生产时应控制真空度应该是越高越好。根据实际生产真空度控制在0.07以上是没有问题的。
  4 结语
  陶瓷过滤机优化前,平均利用系数只有0.56 t·m-2·h-1,滤饼平均水分12%。通过对陶瓷过滤机的滤饼水分和利用系数与给矿浓度,主轴转数,真空度因素的试验结果分析,得出陶瓷过滤机在过滤铁精矿时,给矿浓度为55%~60%时,主轴转数控制在0.8r/min~1.0r/min时,真空度控制在0.07以上效果最佳,此時平均利用系数0.8t·m-2·h-1,滤饼水分小于9%。
  参考文献:
  [1]李桂鑫.高效节能的过滤设备-陶瓷过滤机[J].国外金属矿选矿,1998(07):35-38.
  [2]Rushton,Aetal.Solid-Liquid Filtration and Separation Technology[M].New York:VCH Publishers Inc.1996.
  [3]辽宁换环创高科有限公司.陶瓷过滤机使用说明书[S].2016.
  [4]李正东,吴伯明.影响陶瓷过滤机产能的因素[J].金属材料与冶金工程,2007,35(01):40-42.
  [5]杨守志,孙德堃,何方箴.固液分离[M].冶金工业出版社,2008.
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