八面河油田水驱开发效果及治理对策研究

作者:未知

  摘 要:通过对八面河油田水驱开发的做法及实施效果的研究,总结出目前水驱开发中存在的问题,并提出下步水驱开发的治理对策。
  关键词:八面河油田;注水开发;开发效果;注采井网
  1 注水开发概况
  八面河油田平面上分为三大构造带,六个主力产油区,累计动用储量1.36亿吨,其中注水开发储量8243万吨,主要集中在南区的整装油藏,占注水开发储量的86.9%。截止目前油田注采对应率79.6%,水驱动用程度67%,压力保持水平83.8%。根据油田开发水平分级标准,注采对应率、水驱动用程度为二类,压力保持水平为一类。目前共有注水井296口,日注水1.5万方,注采比0.74。其中水井分注及单注160口,占比54%;笼注井136口,占比46%。
  2 水驱开发做法及效果
  八面河油田以精细开发、效益开发为中心,大力推进强化注水工作,在此基础上,针对不同开发阶段下各单元开发特点,强化以网控油、欠注治理、调转流线等夯基固本工作,不断提高水驱动用程度,持续提升水驱开发效益。
  2.1 “建”“补”结合,差异化完善注采井网
  通过逐块调整,南部油区建立了相对完善的注采井网,整体开发基础较好。针对部分井控程度Ⅱ、Ⅲ类的单元,通过重建井网、补全注采,实施差异化完善,不断提升储量控制动用。
  ①新老井结合重建井网。面12区沙三上,目前井控程度低,储量失控严重,储量控制程度,采出程度高、综合含水高,剩余油分布零散,压力保持水平低,通过采取抽稀注采井网、整体完善、逐步提液生产。截至12月份,已实施老井工作量3口,日增油3.3吨,恢复控制地质储量23万吨。通过调整区块采油速度由0.18提升至0.25;②扶停归位补全注采关系。对井控程度Ⅱ类单元,在局部储量失控、井网不完善区,实施老井转注、长停复产、更新、侧钻、补孔完善等措施,逐步完善井组注采关系。2018年治理完善井组26个,注采对应率提升1.5%,新增流线26条,恢复控制储量85万吨。
  2.2 整体强化注水,提高水驱开发效果
  ①定合理—确定单元合理注采比。根据不同单元压力水平保持状况,测算了各单元合理注采比,指导油藏按需注水。南部油区12个单元中有7个单元达到合理的注采比;②定对策—确定整体调配原则。对边外、边部水井注水量放大50-100%;内部注采井网较完善区放大20-50%;单向对应、有注无采的水井暂不调整;注采不均衡井組结合流线调整动态调控。2018年实施水井调配132口,全厂日注水量由1.16万方提升1.4万方,南区注采比由0.8提升至1.01。
  2.3 强化欠注治理,不断提升配注合格率
  通过加强中低渗油藏欠注因素分析,因类施策进行欠注治理,提升水井注水能力。年共实施欠注井治理9口,恢复日注水245方,恢复水驱控制储量54.7万吨,部分井组治理后液量、产量上升,取得一定效果。
  3 水驱开发存在的主要问题
  3.1 部分单元井控程度低,储量失控较严重
  根据目前水驱控制程度评价标准,南区评价为Ⅲ类的单元有4个,储量规模669万吨。井网适应性差原因:一是部分单元主力层水淹严重,部分区域油井因高水淹调层导致无井控制;二是老井保留率有所下降,井网损坏问题有所加剧。
  3.2 平面水驱不均衡现象依然较为严重
  一是注采不均衡井组占比较高。通过注采井组进行系统梳理,南区产液量级差>3的井组43个,占全部注水井组的20.5%;二是产液结构仍有待进一步优化。南区主力砂体低、高液井井数占比高,具有流场调整,均衡注采的潜力。高液井井数占比22.1%,液量占比51.3%;低液井井数占比36.0%,液量占比8.6%。
  3.3 断块油藏强化注水难度大
  一是北部油区断块复杂,单个砂体储量规模小,注采完善潜力小;二是受井况及地面条件限制,实施注采完善砂体难度大,制约了后期的提液开发。
  4 水驱开发下步建议
  为实现水驱油藏控减增效,以提高水驱波及体积、改善水驱效果为目标,强化注采调控,积极开展分类油藏控减试验。
  中高渗整装油藏,开展井网完善程度分级评价,实施差异调整。对注采不完善单元,开展整体完善、以网控油,逐步提液。下步将充分利用老井,构建矢量化井网,对失控区域进行流线修复,预计新增流线14条,储量控制程度提升至85%。对注采较完善单元,抓实流场调整、强化注采,提高注水波及。
  一是继续强化注采不均衡井组治理。通过对井组水驱不均衡原因分析,开展针对性治理,预计实施水井工作量30口;二是开展整体调剖改善水驱开发效果试验。针对井网较完善的高采出程度单元及“双低”单元分别开展整体深度调剖试验,为控制自然递减做好技术储备;三是开展“三提”试验。优选井网完善、能量充足、注采能力强、配套工艺技术成熟的单元开展提水、提液、提采油速度试验;对中低渗整装油藏砂体,开展“四提”试验区建设,改善水驱开发效果。如面14区沙四段欠注井多,部分水井吸水层间差异大的状况,将开展“四提”改善水驱效果试验区建设,计划配注合格率、层段合格率均提升至80以上,分注率提升至75%以上;对断块油藏,继续推进仿边水驱注采完善工作。根据整体规划,分步实施原则,继续推进J5-23块仿边水工作。
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